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高炉布料器的主要故障分析与维护版.docx


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〔操作规程范本系列〕
高炉布料器的主要故障分析与维护具体版
The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process.
编辑: 单位: 日期:
专业操作规程 / Professional operation procedures
文件编码:GD/FS-2826
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高炉布料器的主要故障分析与维护
具体版
提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规章或运作模式中,包含全部的执行事项,并作用于标准个体行动,标准或限制其全部行为,最终实现简化治理过程,提高治理效率。,文档所展
示内容即为所得,可在下载完成后直接进展编辑。
介绍了布料器的构造和工作原理,阐述了布料器
使用与维护要点,依据承钢布料器消灭的故障进展分
析总结,提出改进方法。
布料器是无钟炉顶的关键设备,其功能是驱动并
掌握布料溜槽绕高炉中心线的旋转和倾动,以完成高
炉不同的布料要求。承钢炼铁厂 3#、4#高炉容积为
2500 立的钒钛冶炼大高炉,炉顶布料器承受包钢
BGⅢ型布料器,旋转承受机械传动,倾斜为液压传
动,布料器的冷却承受开式循环水加氮气实现。润滑
由自动润滑系统完成;可以实现环形布料、扇形布
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布料器的构造组成与各局部功能
料、定点布料等多种布料方式,满足高炉使用要求。

包钢 BGIII 型布料器,其主要由布料器外壳,布
料溜槽,溜槽托架,托圈,溜槽曲臂,上、下回转支
撑,喉管,β电机,波浪管,各种管道〔水管、液压
管、氮气管〕等组成。

布料器外壳主要是起到密封高炉炉顶煤气的作
用,同时是布料器各部件的支撑体。
布料溜槽也叫旋转溜槽,它主要是把料罐内的原
料、燃料依据肯定的方式,在炉内合理的布料作用。
溜槽托架主要是悬挂溜槽,使溜槽能够在溜槽托
架上,绕高炉中心线旋转,也可以上下摇摆,还可以
旋转和摇摆同时进展。
放置回转支撑。
托圈主要功能是使溜槽能够上下摇摆,同时用于
溜槽曲臂的作用主要是通过托圈的上下移动,带
动曲臂动作,从而实现溜槽的上下摇摆。
β电机主要是带动齿轮旋转,从而带动溜槽旋
转。
液压缸的作用主要是提升托圈,从而带动曲柄动
作使溜槽角度产生变化,进展高炉布料。
中心喉管的作用主要是使原料通过,落到高炉溜
槽上。
高炉上料流程与布料器工作原理

主要是通过主上料皮带把原料、燃料输送到炉顶
受料斗中,通过挡料阀的开启把受料斗中的料,分流
到下面的两个并列料罐中,再通过料流阀的调整作
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中心喉管流到溜槽上,从而实现高炉上料的过程。
用,使料进入下密封阀箱中,最终,料通过布料器的

BGIII 型布料器,主要包括主传动与副传动,二
者既可独立运动,也可合成运动。
主传动: 传动链:立式沟通电动机一摆线针轮
减速机始终齿小齿轮一上部回转支承一耳轴转套一溜
槽〔旋转〕。
副传动:传动链:直线油缸一托圈一下部回转支
承一钢圈一曲柄一耳轴一溜槽〔倾动〕。其中溜槽摆
动角度 10°至 45°。
也就是说布料器布料时,β电机启动旋转,带动
上回转支撑的外齿圈旋转,外齿圈旋转带动溜槽旋
转;布料器上的 3 个液压油缸的伸缩动作,带动布
料器托圈上下移动,托圈移动带动溜槽曲臂动作,从
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不同部位布料的效果。
而溜槽的角度在 10°至 45 之间变化,到达在炉体内
布料器的使用与维护

炉顶煤气温度应掌握在 150~~350℃,最高
600℃,持续时间不超过 30min。
溜槽转速 nβ=,根本工作制度为连续
运行,以便避开启、制动带来的惯性冲击载荷对机构
的不利影响。高炉操作需要定点布料时,应明确指出
定点布料车数、料种、方向角及布料角度的转变要
求。操作人员即可按此要求临时改用手开工作制操
作。〔β角误差≯5°,α角在布料时由大渐渐变小〕将
该料罐中的料布入炉内。
α角正常工作油压不应小于 10MPa,当液压系
统工作压力过低时,其运动将消灭特别。
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电流~8A,必需稳定,觉察波动,马上通知车间
β角的传动电机功率 ,额定电流 15A,工作
机、电专职工程师或车间主任,进展检查处理。
气密箱内以水冷却〔压力不小于 〕,工
作温度一般状况≤65℃,特别状况 70℃,也可短期
运行,但必需加强检查。实行临时措施,防止机构运
行失常。
密封箱通氮气,防止炉内脏煤气串入,氮气耗量
正常状况不大于 200m3/h,密封箱内压力应略高于炉
喉煤气压力,其压差为~,当临时停顿供氮
气时,设备仍可连续工作,但操作人员须马上关闭供
氮阀门并通知相关人员,防止消灭意外。
为防止布料溜槽与齿轮偏磨,每月应转变一次β
角顺逆转方向。

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记录。
维护人员必需按检查制度要求进展检查,并填写
检查中觉察的问题能够处理的要准时处理,没条
件处理的要向上级汇报。
每周一、三、五检查直线油缸系统、β角传动系
统、信号传递系统、布料器各法兰人孔密封、布料器
内温度、进回水状况等。
清扫规定:布料器密封箱上盖每月吹扫一次,保
证上盖无杂物。
维护记录:岗位操作人员要将本班的设备运行情
况写入岗位设备交接班记录中,维护人员要认真填写
检查记录。
布料器的主要故障与改进

轴承在使用肯定的时期之后其滚子及外圈都会出
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度较大(本体较小)的轴承滚子会卡在其它管子与轴承
现不同程度的磨损,轴承间隙随磨损而变大,磨损程
外圈之间使大齿轮或双联齿轮都不能转动造成布料器
无法正常工作。在轴承磨损前期气密箱内部就会消灭
异音,因此在高炉检修期间肯定要翻开布料器人孔,
在β角转动时进展认真检查区分,以便能准时觉察轴
承故障,提前做好预备工作。

布料器α角传动装置实现溜槽倾动,其中间传动
的曲臂及连杆断裂也是布料器常常消灭的较重大故
障,因两部件均在布料器内部,一旦断裂,布料器将
陷入瘫痪状态,高炉必需休风 4-6 小时才能处理。
消灭曲臂或连杆断裂的故障缘由大都是部件自身材料
种类的选用或加工处理方法或协作精度消灭问题。
20xx 年 1 月我厂 3#高炉溜槽角度由 35 度向
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至 35A,随即电机因电流超高停顿。经现场检查后
10 度转换过程中,旋转机构〔β角〕电机电流突然升
未觉察特别状况,后又重启动电机。电机再次启动
后,岗位人员听见布料器内发出两声异响,而后消
失,布料器α角传动角度值停顿不动作。随即高炉休
风,经对布料器内部检查觉察,布料器α角传动曲臂
均在花键协作处断裂为 3 段,其中一花键轴键齿缺
损 4/5。因曲臂断裂,造成溜槽角度无法调整,布料
器无法进展多环布料。后来经过对断裂曲臂的鉴定分
析,得知断裂曲臂材质为 ZG45。观看曲臂断面,发
现铸造颗粒粗大,没有进展热处理,存在铸造内应
力。而曲臂花键处加工面为应力集中区,花键套在交
变载荷作用下产生疲乏断裂,曲臂设计存在缺陷。由
于曲臂花键套与花键轴加工精度差,造成花键轴与花
键套装配精度差。经现场检测,花键轴键齿与花键套
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