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空分异常情况处理.docx


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文档列表 文档介绍
空分部分异常情况处理
自洁式过滤器常见故障及排除方法
一、电磁阀故障:
原因:1)、信号电缆断路或接错。2)、分配卡保险管烧断。3)、电阀线
圈烧坏。4)、电磁阀数量参数设计错误。
排除:通知仪表工处理。
二、差压报警
原因:过滤器阻力过大。排除:及时更换过滤筒。
三、不反吹
现象:电磁阀工作正常,但隔膜阀不动作或反吹气量不足。
原因:1)、末接通压缩空气或气源压力不足。 2)、隔膜阀中有污物。
排除:1)、检查并确认供气正常。2)、清理隔膜阀内污物。
四、隔膜阀关不严
现象:阀关不严。
原因:1)、控制管接头漏气。2)、隔膜阀有污物。3)、隔膜破损。4)、 脉冲气源压力不足。
排除:1)、排除漏气现象。2)、清理隔膜阀污物。3)、更换隔膜阀。4)、 调节脉冲气源,使气源压力满足要求。
五、阻力不显示
原因:1)、差压变送器保险管烧断。2)、差压变送器信号电缆接错或未 接通。
六、显示阻力值与实际阻力值不符
原因:1)、设置参数时选 用单位不同。2)、电路问题。3)、取压管问 题。
排除:通行仪表工处理。
七、脉冲空气过滤器堵塞
现象:脉冲空气压力不足。
排除:打开喷吹空气旁通阀,短时间喷吹空气直接进入总管,关闭喷吹 空气过滤进口阀,检修更换喷吹空气过滤器。
预冷系统
一、空冷塔空气带水事故处理
原因:1、空冷塔液面高,超过空气入口管高度,造成大量带水。 2、
筛孔局部堵塞,空气通过时速度增加,水被汽流托住而不易下流,使空气 带水增加。3、空分系统切换过快,造成空气压力突然下降,流量猛增,气 流速度过大,使空气带水增多。4、水位自动调节装置或仪表控制联锁和动 作失常,造成水位升高。5、若除藻剂使用不当,水中产生大量泡沫,造成 空气带水。
预防和处理:1、严格执行规程,加强对氮水预冷系统的管理。 2、操
作时开时先投气后投水,停时先停水后停气。 3、改善水质,对填料,水分
离装置要定期检查,清洗或更换。 4、经常检查空冷塔水位和调节阀动作是 否灵活好用,维护和监测仪表。 5、发现严重带水现象,应立即切断运行的
纯化器,再将程序控制器转入“暂停”状态。6、防止空气系统空气压力波动 太大,控制好空压机压力。
二、预冷系统联锁跳车一、空冷塔带水
危害:造成分子筛带水,严重时造成分子筛报废,主换热器通道冻结 堵塞,精储工况无法操作,空分装置停车,需再生或更换分子筛。并对 系统大加温。
原因:1)塔内填料脏,气体偏流。2)水量大,液泛。3)循环水中加 入易起泡的杀菌灭藻剂。4)丝网除沫器效果差。5)空压机出口流量不稳, 压力大幅度波动。6)空冷塔液位高。7)水分布器堵塞。8)阀门动作幅度 大。
预防措施及处理方法:1)每年清洗填料一次。2)调整好水量,避免 液泛。3)通知循环水工段加药时少加、勤加,并通知空分工段。 4)清洗
或更换丝网除沫器。5)控制好空压机出口压力,防止压力波动。 6)控制
液位在工艺范围内。7)清洗水分布器。8)阀门调节幅度要缓慢。
三、空冷塔窜气
危害:气体大量进入循环水回水管,回水不畅,造成空压机、膨胀机 油温高,甚至联锁停车。
原因:1)液位计冻结,液位指示不准。 2)循环水加药时泡沫多,造
成假液位。
预防措施及处理方法:1)液位计采取保温措施,防止水冻结。 2)通
知循环水工段加药时少加,勤加并通知空分工段。
四、预冷系统联锁跳车
现象:冷冻水泵、循环水泵跳车; FV41134、FV41135阀关闭,无流
量显示;XV41152阀打开排水。
原因:1) ,超过联锁值;2) PIAS41101由于冬季 气温低测压管冻堵,无压力信号;3) LICA41138由于雨天雨水进入变送器 接头,导致LICA41138显示满量程,超过联锁值;4)空冷塔液位大于 1000mm ,超过联锁值;5)低负荷生产时,三出防喘振阀打开,造成液位 超量程或压力低。
处理:1)通知汽机尽快提高三出压力,并迅速启动预冷系统,若短时间内
压力提不上来,应通知后工段减量或停车处理; 2)仪表改为三取二压力联
锁,加强测压管的保温;3)暂时切除联锁,迅速启动预冷系统通知仪表处
理,现场监控液位;4)查明原因迅速处理现场密切注意空冷塔液位,必要 时打开V41151阀排水;5)低负荷生产时,要密切注意防喘振阀工作状况, 一旦打开空分总控应立即切除预冷系统联锁,并随时注意空冷塔液位,严 防空气出空冷塔带水,若液位高于1500mm时,可通知现场打开 V4151排 水高于2000mm时超30秒,必须停车处理。
五、循环水泵,冷冻水泵效率低
现象:FIC41134、FIC41135 流量显示减少,PI41102/PI

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  • 时间2021-04-30
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