机修钳工自我评价
【篇一:机修钳工工作总结】
钳工技术工作总结
一、个人简介
本人 1986 年 12 月进厂,一直从事机床维修至今。刚到岗位工作时,
我就下定决心,既然从事了钳工这项工作,我就一定要干好、干精。
我必须要刻苦钻研钳工技术,对工作中的难点、疑点,我力争求精、
求透。我严格遵守零件工艺文件图纸要求进行加工操作,虚心向师
傅和技术人员请教。
多年来在恒力公司工作过程中,我学到了很多的知识,并把积累的
知识毫无保留的运用到工作中去。我还积极参与机床的改造和革新,
做到尽量节约生产成本。为公司创造经济效益,一直是我工作的奋
斗目标。
当我面对装配生产一流设备故障检修无从下手时,我深深感到新的
环境、新的起点、新的机遇、新的挑战。对装配生产设备的故障修
理和维护,我从零开始,慢慢学习,我相信自己一定能够克服困难
维修好这类设备故障。通过不懈努力,不断钻研,不断总结和实践,
我多次成功解决了设备故障难题,保障了生产运行,因此为公司节
省了很大一笔维修费用资金。由于我工作成绩较为突出,多次受到
领导和员工的好评。
本人在冲压车间维修机床多年,车间内的大型设备 y32-500 液压机
频繁停机,我经过反复的检修,总结归纳出了维修中的问题。该液
压机属于特种精加工设备,加工的产品是 eq140 地板卷边和成形工
序。机床长期高压工作,出现了多处漏油严重的情况,尤其是主油
缸内腔变形严重,致使 y 型密封装配时运行无法保持正常。对于这
一方面的问题,我查找了相关的资料,经过计算该产品加工时工作
52mpa 。建议把模具进行改进,降低加
工时工作的压力,主油缸内腔须进行重新加工,保证油缸内孔圆柱
度和椭圆度不超过 ,同时选用加大的密封圈。
其二,该液压机控制电源是 220v 交流,应改为直流 24v ,避免使用
交流 220v 电压波动大,线圈功率得到保证,时常造成线圈烧坏。
液压机维修方案,呈报车间和设备部审核,得到厂级领导的认可,
经过多方的努力和各部门人员的大力协作,该机床又重新恢复了原
来的工作精度。设备的正常运转为车间生产提供了有力保证,为公
司创造了经济效益。由于我积极参与该机床的维修和改造,得到车
间员工的一致好评,在二〇〇二年年度被公司评为先进工作者。
二、工作分析
在 2001 年我被协作单位恒大公司聘请为生产技术顾问,我在该公
司发现操作工的技术水平高低不一,每一个人都要操作很多道工序,
劳动强度大,我在车间看到工人在剪断包装用钢带时,用手工进行
剪断,其钢带长度无法控制,造成很大的浪费。我想:如果有一台
自动气动剪切
机,工人既省时又省力还可以为公司节省成本,提高经济效益。于
是,我就查找了相关的资料,其钢带属于优质碳素结构钢,抗剪精
度是 255mpa 。经过计算冲裁力是 。拟定工作设计方案
后,经过几次的修改,最后确定把冲床剪切改用气缸往复运动剪切。
从 2010 年 8 月开始着手制造,历经半年时间的探索和研究,终于成
功研发出了自动气缸剪切机。该剪切机使用至今,得到了操作工人
的一致好评和认可,使他们在工作上省时省力,大大提高了生产效
率,保证了车间生产任务及时完成,为公司节省了大量的能源,创
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