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大学生金工实习总结报告.doc


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大学生金工实习总结报告
五月,在南校区校工厂进行了为期三周的金工实习。期 间,我们接触了锯、锉、錾、钻、车、铣、刨等 7 个工种, 还简单地了解数控机床加工技术。每天,大家都要学习一项 新的技术,并在 6 小时的实习时间里,完成从对各项工种的 一无所知到制作出一件成品的过程。在老师们耐心细致地讲 授和在我们的积极的配合下,我们没有发生一例伤害事故, 基本达到了预期的实习要求,圆满地完成了三周的认知实习。
说真的,刚开始感觉三周真的很漫长,可时光匆匆, 三周转眼间就飞逝了,现在回想这三周的蓝领之行,我尝到 了:酸——严格的上下班和工作制度;累——手持锉刀不停 地锉呀锉;辣——高速切削的精彩表演;更多的甜——亲手 制作精美的工件。
我们去到南校区,首先学习的是钳工,钳工是以手工 工作为主的加工方法,劳动强度大,生产效率低,操作技术 要求较高。但是钳工应用的工具简单,加工多样灵活,适应 性强,能完成某些加工所不便或难于进行的工作,因此,目 前某些机械加工和修理工作中,钳工仍是不可缺少的重要工 种。
初次走进钳工加工实训楼有点兴奋。第一天,老师给 我们介绍了钳工的主要设备,让我们认识到了钳台、虎钳、
划线平台、钻床以及各种量具、划线工具。认识完这些后,
老师开始介绍锯了及锯子的使用方法。教授完后就给我们布 置作业,要求我们锯割一块厚度为 1mm勺薄片,这就是我们 的作业。我听到此话,一下子愣住了。 1mm怎么可能锯出
来呢?老师说,如果不是这样怎么考验出我们勺真本领呢? 第一次锯割时,由于操作不熟练,我把锯路给锯歪了,弄坏 了,练了两次后,掌握了操作要领,也锯出了比较满意的薄 片,完成了作业!
接下来的一个星期里,老师要求我们自己通过锉刀、 钢锯等工具,手工将一个铁块磨成六角螺母,再经过打孔、 攻螺纹等步骤最终作成一个精美的螺母;还有两套配合的工 艺品。记得最初制作螺母时,老师对我们说,工件的尺寸一 定要精确,如果大小超过了公差范围的那就要在得分的基础 上扣掉 1 分。听了这些我担心自己把六角螺母做小了,在从 圆柱里锯断时就特意把厚度锯大了 2mm然后手持锂刀打磨。
一开始我还以为2mm勺厚度算不了什么,很快就可以磨掉的, 没想到,磨呀磨呀,2mm的厚度居然花掉了我两个钟,那时 我明白一个道理:原来 2mm可以与2小时划上等号的。最不 幸的是,后来一不小留神把六角螺母一组对边的直径磨小了 0。1mm看着那个本来就不满意的残废的半成品,我决定放 弃它,重来!但当我看到别的同学都差不多做好啦 , 我还要 把那根铁柱不平的断面磨平 ,再锯断,再把断面磨平 ,再画线, 重复做那些工序 , 心里开始着急 ! 当时真的很想放弃,想不做 了 . 但我又不甘心交那个次品上去 . 同时我想起一位朋友对 我说过 : 做一件事情 , 专注一点 , 心里想着一定要把它做好 就一定能行的 ! 我对自己说 , 冷静点 , 还有时间,还可以完成 作业的 ! 第二次做时 , 自己学乖了很多 , 每一个步骤都极为小 心,尽量精确,或许是由于操作技能提高了、效率提高了 第二次制作时速度明显比提高了,也好看多了,或许有了第 一次的经验 .

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  • 时间2021-08-20