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水稳层施工总结.docx


文档分类:建筑/环境 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
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水泥稳定碎石基层试铺总结报告
本次试铺于 2007 年 5 月 2 日上午 8:00 开始拌料,工地现场 8:
40 开始摊铺,试铺开始后,各施工人员、 机械手各就各位,严格
按照试铺报告上的施工工艺进行生产及施工,通过本次试铺我们发现了一些不足,让我标施工中存在的不足之处得以显现,为我标更加合理的调整机械组合、改进施工工艺、前后场协调方面提供了有力的依据,使我们后续大面积水稳顺利施工得以保证。具体情况如下:
一、试铺路段
时间: 2007年 5 月 2 日;
地点: K18+173-K18+360 左幅,长度 187m。
二、施工机械设备
机械组合:主要机械有 500 型拌和楼一座,摊铺机两台(徐工)戴纳派克 602 两台,胶轮一台。详见主要机械一览表。
三、现场组织方式
职务
姓 名
现场总负责人
刘 强
现场施工负责人
陈新刚
拌和场负责人
单以刚
现场技术员
宋亚鹏、刘邦富
测量员

法、刘帮元

电话
1390151223
试验员
陆道根、刘亚涛
崔佳富
机械手
20 人
其它工人
15 人
四、施工准备情况:
1、下承层的检测:对二灰土高程、轴线偏位、横坡、压实度、弯
沉检测均合格。
2、原材料:水泥采用无锡东湖塘水泥厂恒安 P· 级缓凝水泥,各项技术指标均符合要求。 集料:产地为宜兴张渚, 1#料为 ~、2#料为 ~、3#料为 0~,各集料级配、
压碎值、针片状含量等符合要求。
3、配合比采用东南大学试验配合比(详见配合比报告) ,由东大
老师根据现场情况相应调整了集料比 1#:2#:3#为 35:44:21。最
佳含水量为 5%,水泥:集料为 :。
五、施工工艺:
1、清理现场及铺前洒水湿润底基层。
2、高程控制:摊铺机摊铺高程严格按铺前会同监理人员测好的钢
丝线控制,只控制两侧高程,两摊铺机间高程由横坡调整,高程能达
到设计要求(见测量记录表) 。
3、拌和楼质量控制:每天开始搅拌前,检查场内各处集料的含水
量,计算当天的配合比, 外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量
略高。搅拌后, 出料时要取样检查是否符合设计配合比,进行正式生
产之后,每 1~2 小时检查一次拌和情况,抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时,早晚与中午的含水量要有区别,要按温度变化及时调整。
4、碾压工艺:待摊铺好一定长度时开始碾压,先用戴纳派克前
进静压、后退小振 1 遍 前进、后退小振 1 遍 前进、后退大振 4 遍,最后用三轮收光, 经检测压实度完全符合设计要求 (设计为 98%,见试验记录)。碾压注意事项如下:
用振动压路机和轮胎压路机进行碾压,一次碾压长度一般为
20~30 m

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  • 时间2021-11-13
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