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SMT贴片制程不良原因及改善对策.docx


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SMT贴片制程不良原因及改善对策
SMT制程不良原因及改善对策:空焊,短路,直立,缺件,锡珠,翘脚,浮高,错件,冷焊,反向,反白/反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢胶。
一、空焊
产生原因
1,锡膏活性较弱;
2,钢网开孔不佳;
3,铜铂间距过大或大铜贴小元件;
4,刮刀压力太大;
5,元件脚平整度不佳(翘脚 ,变形)
6,回焊炉预热区升温太快;
7,PCB铜铂太脏或者氧化;
8,PCB板含有水份;
9,机器贴装偏移;
10,锡膏印刷偏移;
11,机器夹板轨道松动造成贴装偏移;
12,MARK点误照造成元件打偏,导致空

改善对策
1,更换活性较强的锡膏;
2,开设精确的钢网;
3,将来板不良反馈于供应商或钢网将
焊盘间距 ;
4,调整刮刀压力;
5,将元件使用前作检视并修整;
6,调整升温速度90-120秒;
7,用助焊剂清洗PCB;
8,对PCB进行烘烤;
9,调整元件贴装座标;
10,调整印刷机;
11,松掉X,YTable轨道螺丝进行调整;
12,重新校正MARK点或更换MARK点;
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焊;
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13,PCB铜铂上有穿孔;
14,机器贴装高度设置不当;
15,锡膏较薄导致少锡空焊;

13,将网孔向相反方向锉大;
14,重新设置机器贴装高度;
15,在网网下垫胶纸或调整钢网与

PCB
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16,锡膏印刷脱膜不良。
17,锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉;
18,机器反光板孔过大误识别造成;
19,原材料设计不良;
20,料架中心偏移;
21,机器吹气过大将锡膏吹跑;
22,元件氧化;
23,PCB贴装元件过长时间没过炉,导致

间距;
16,开精密的激光钢钢,调整印刷机;
17,用新锡膏与旧锡膏混合使用;
18,更换合适的反光板;
19,反馈IQC联络客户;
20,校正料架中心;
21,将贴片吹气调整为 ;
22,吏换OK之材料;
23,及时将PCB‘A过炉,生产过程中避
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活性剂挥发;
24,

免堆积;
24,更换

Q1或

Q2皮带并调整松紧度;
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度偏信移过炉后空焊;
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25,流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造

25,将轨道磨掉,或将

PCB转方向生产;
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成空焊;
26,钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。

26,清洗钢网并用风枪吹钢网。
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二、短路
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1,钢网与

产生原因
PCB板间距过大导致锡膏印刷

不良改善对策
1,-1mm;
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过厚短路;
2,元件贴装高度设

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