火电节能减排关键词:节能减排优化运行 0 引言近年来我厂致力于“节能、环保”的建设与运营。本项目还采用了城市中水作为循环水补充水, 中水利用熟石灰处理工艺, 生成的固体废弃物用作脱硫原料, 做到了综合利用, 变废为宝, 是目前国内最现代化的环保电厂之一。两年来走过的路证明, 我们的脚步是扎实的, 从经营业绩看, 我们可以自豪的说, 我们是国内目前最好的发电企业之一。 1 提升规范化管理水平规范的企业不一定是优秀的,但优秀的企业都是规范的。规范也称作规则, 包含两个方面, 一个是流程, 一个是制度。流程用来指导员工如何做对事情, 即该做什么, 怎么做; 制度用来告诉员工不该做的事情, 包括做错了怎么办。规范管理有两个目的: 一是控制管理风险, 二是提高管理效率。我们现在使用的 EAM 就在这方面为单位生产管理水平提高了一个台阶, 信息化平台加上现代化工具结合现代化管理思想带来了管理水平的提升。 2 通过小指标竞赛达到节能减排的目的为了更大发挥机组的效率,我们单位进行了小指标的竞赛, 竞赛指标包括主、再热汽温、真空、厂用电率、机组负荷、启停磨次数、燃油量、汽车煤掺烧量、脱硫率等等, 通过竞赛, 我们使机组在最优的情况下运行,使本机组的各项指标向先进机组的指标靠近。 3 通过技术改造,降低设备用电率。 中水泥浆的再利用在技术改造前。中水产生的泥浆,由于是碱性, 只能当废物处理, 不但产生了污染, 还增加了公司的运输成本, 通过技术改造我们将中水泥浆供脱硫系统再利用, 可以以污治污, 变废为宝, 不但减少了污染, 还减少了脱硫石灰石的用量, 从而每年创造数百万价值,极大的提高了公司的效益和形象。 电除尘的改造, 电除尘系统是电厂的耗电大户, 理论分析和实践发现, 在常规运行方式下, 电除尘电能利用效率很低, 电除尘节能改造有很大的空间。我单位针对# #1 炉电除尘节能改造项目, 从开始进行调研、策划, 仅用半个多月的时间便完成了改造方案、技术协议、立项申请和合同签署,初步完成了# #1 炉电除尘系统节能技术改造,一个月后又完成了# #1 炉电除尘系统节能效率试验。试验结果表明,在保证除尘效果的前提下, 目前脉冲供电的节能方式运行, 高压电场的节能效率 77% , 电除尘综合节能效率 % ( 包含变压器损耗、加热器、振打、引风机 MCC 、空压机 MCC 、气化风机、照明等其他固定负荷)。每天节能约 万度电,每天节约电费约 万元,本次改造投入 10 万元,预计 25 天收回投资,年节约电费约 120 万元左右。 凝泵变频的改造, 变频调节具有无附加转差损耗, 效率高调节范围宽、输出特性好、使用方便等特点, 对应于低负荷和频繁启停的场合, 采用变频技术, 可以达到节电和保护电机的目的。技术支持部于机组小修期间进行了一台凝泵的变频改造工作。由此可见变频改造后节能效果明显,有望一年收回成本。 微油点火的实施, 微油点火燃烧器的布置位置按最下层燃烧器前墙四只燃烧器和后墙四只燃烧器共 8 只燃烧器改成专门设计制造的兼有少油点火功能的主燃烧器。拆除原燃烧器的一次风筒部分及一次风管弯头( 接近燃烧器处段), 替换为特制的可实现分级点火的少油点火燃烧器( 保留原燃烧器喷口不变), 该燃烧器自带直角弯头, 弯头为内衬陶瓷。
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