1 大唐国际大坝电厂#5 炉减温水治理技术改造方案一、基本情况介绍大坝电厂安装两台东方锅炉厂生产的 DG2070/ -Ⅱ6型亚临界自然循环锅炉( #5、#6炉),分别于 2009 年3月和 4月投产运行。由于煤种特性的变化、地理位置海拔高度及锅炉本体结构设计对煤种适应性低等因素的制约,锅炉实际运行中存在着影响安全性和经济性的问题。其中最为突出的是再热器和过热器的减温水量严重超标,大大降低了锅炉受热面金属材料的使用寿命、同时形成金属材料发生严重缺陷的潜在隐患;对机组经济性的影响不言而喻,大量的再热、过热减温水增大机组的供电煤耗,对于单台机组每年多消耗的燃料成本折算成标准煤( 7000kcal/kg )在万吨以上。对锅炉本体实施技术改造的设想正是本着提高机组安全性和经济性的原则提出的。表一:锅炉参数(说明书提供) 项目单位 BMCR ECR 过热蒸汽流量 t/h 2070 过热蒸汽出口压力 MPa(a) 过热蒸汽出口温度℃541 541 再热蒸汽流量 t/h 再热蒸汽进/出口压力 MPa(a) 再热蒸汽进/出口温度℃331/541 322/541 给水温度℃282 276 本技术改进的热力计算依据锅炉说明书提供的“校核煤种 1”进行。虽然校核煤种与实际燃用煤种亦存在着较大差别,但这种计算可提供理论上的基准参考、比较不同受热面之间的搭配比例。为最终的锅炉结构改造定下依据。《锅炉机组热力计算标准方法》采用前苏联 1973 年的版本,虽然该型锅炉的原型是引进技术,但用该方法计算的结果指导技术改进是可行的并已取得了成功的经验。 2 表二:设计煤种及校核煤种(锅炉说明书提供) 项目单位设计煤种校核煤种 1 校核煤种 2 收到基低位发热值 MJ/kg ( kcal/kg ) 4690 4614 4655 工业分析收到基全水份 Mt % 收到基灰份 Aar % 干燥无灰基挥发份 Vdaf % 空气干燥基水份 Mad % 元素分析接收基碳 Car% 接收基氢 Har % 接收基氧 Oar % 接收基氮 Nar % 接收基硫 St,a r% 灰份特性灰变形温度 DT ( t1)℃ 1050 1280 1190 灰软化温度 ST ( t2)℃1100 1340 1240 灰熔化温度 FT ( t3)℃1170 1410 1320 灰半球温度 HT℃ 1120 1360 1270 锅炉实际运行中采取了非正常的调节手段来防止过热器金属壁温超温报警,本来尾部烟道低温再热器侧的调温挡板是用来调整再热气温的,实际上是基本全开的,同时关小低温过热器侧的烟气挡板,这种运行方式又进一步加剧了低温再热器事故减温水的投入量,形成一种恶性循环的态势。锅炉原设计 600MW 负荷下的过热器减温水量小于 80吨/ 小时,而实际运行负荷在 400MW 以上的减温水量就已
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