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装配实习报告.docx


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约12页 举报非法文档有奖
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装配实习报告.docx第 五 阶 段 实 习 报 告
技术部 : 林寒
实习时间 :―
实习目的 : ① 对公司的产品有个初步的认识 (掌握变速器总成的基本工作原理及零部件在总成中的作用 );
② 掌握通用量检具的使用方法
分钟内把变
速器壳体结合离合器壳体 ,交叉预紧
4 个螺栓 ,逐序紧固 。
总装控制机构 ,控制壳
体大面涂适量密封胶
,拨动拨块挂空挡 ,沿着定位
销压入变速器壳体侧面 ,交叉拧紧带胶
螺栓 ,其中两个孔是通孔 ,对应的两个
螺栓既涂螺纹胶又凃密封胶
,确保两通孔不漏气

依次装配其它零件 。
气密性检测 ,先用堵塞堵住气孔
,用密封工装压入到差速器两端的油封

用弹性卡
板夹紧 。 密封轴端是圆台 ,小头可以套入油封 ,大头通不过油封 ,取
下油封 ,密封轴上涂
满了亚米加润滑脂 。不合格产品浸水法检测返修
;合格产
品加入一定量的齿轮油后压入油
封保护套 ,进入实验台架 。
台架实验 ,主要是检测各档换档手感
,噪音 ,倒车灯开关 ,限位器功能 。
定位压紧
变速器 ,连接好倒车灯开关插头
,在台架上体验了下换档手感
,分
别在两个转速下 ,工艺
要求是一百次 ,实际操作中比较少 ,最少要求五十次换
挡,齿轮磨合到位 ,换挡才可靠 。
变速器总成 ,行车吊起合格品放在油箱上部
,松开油塞放油 ,装配通气管 ,
通气帽 ,
定位销等小零件 ,安装离合器分离缸组件
,定位好离合器液压管线

组装分离拨叉组件

分离轴承等 。 我观察了齿轮油 ,机油油箱里有很多杂质

循环使用中的过滤网不能完全过
滤掉杂质 ,进入减速箱后 ,对齿轮啮合 ,使用
寿命等有影响 ,建议装配线要保持干净
,定
期清理过滤网上的杂物
,装配的样
机注入新的齿轮油 。
后期我跟廖师傅学习单独装配和维修
。在线上有少量不合格产品会在返修
台上返修 ,
5/r 档换挡不灵活 ,换挡噪音大等情况比较常见
,拆机前先要试着
手动换挡 ,进一步确定
具体有哪些问题 ,熟悉了变速器内部结构
,根据反馈问
题对应相关机构 ,廖师傅教我返修
了台 5/r 档换挡异常的变速器
,先把相关零
件逐个取下 ,每取一个 ,就试着换挡 ,感觉
有大的变化就换新的零件再测试

检查所有零件直到找出问题
,有些可疑零件被直接替换

造成一定浪费 ,建议
可疑零件单独放好
,进行下检测 、评估再判断是否报废 。
在学习返修中 ,我们遇上很多问题都不能确定
,有时甚至多次返修都找不
出原因 ,
部分零件解体时没有专用拉马
,在批量生产时要提前考虑到返修工装
问题,使用的有些零
件质量不能完全保证装配要求 ,这个对成品合格率有比较 大的影响 ,控制好散件的质量对
装配很重要 。
装样机是比较有挑战性的任务 ,我跟邓师父装了 jw5f18h ,它在 jw5f18 的基础上
改变部分零件 ,查看并打印配料清单 ,清洗零件 ,每个部件组装到变 速器总成 ,都凭着以
往经验和基本常识来试装 ,在安装过程中不懂的地方要停 下来摸索 ,查看临时图纸 ,比对
尺寸 ,特别要防止漏装 ,装配输出轴时改变了 5/r 档结构 ,在输入轴部装好后却旋转不动
5/r 档同步器 ,检查零件装配完全 正确,考虑间隙过小 ,邓师父开始找可以调整的相关尺
寸,同步器齿毂面有个 台阶比较高 ,车去对同步器影响不大 ,齿毂也容易用三爪卡盘装夹
定位 , 拿去热后硬车 ,输入轴重新部装 ,。
装机是比较繁琐的工作 ,它需要耐心 ,积极探索 ,每个细节都要认真操作 ,
有些问题可能是多个零件的影响叠加导致 ,注重小的细节 ,确保每个零件都合 格是
关键 。
3. 实习总结
在装配车间 ,我对减速器的构成 ,各部件作用有较深刻的认识 ,在每个工 位先观察 ,
后自己动手装配再拆卸 ,犯了不少错误 ,如小垫片的漏装 ,同步器 没有看识别槽 ,方向装
反等 ,有机会自己试着拆一台返修减速器 ,来加深印象 , 装样机比较困难 ,以后还要跟着
师父们多看 ,多积累经验 ,不懂就问 ,才能很 好走上自己的岗位 ,为经纬公司发展 ,为自
己的进步而努力 。

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  • 时间2022-02-06