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最新变径刮管器.doc


文档分类:幼儿/小学教育 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
变径刮管器
QC成果 发布材料
变 径 刮 管 器
小组名称:测试队QC小组
%,%。
三、活动目标:
2022年经过QC小组的努力,研制新型的变径刮管器,推广使用实现水井刮管成功率70%,遇卡解卡一次成功率70%以上。
四、要因分析及确认:
目前,测试队负责全矿94口水井的动态测试和刮管维护工作。平均每月测试遇阻5~9口井,%~%,刮管一次成功率60%,解卡成功率60%左右。
分析查找水井刮管一次成功率、解卡成功率低的原因如下。
1、原因分析:
结合刮管遇阻的问题,我们对其原因进行了分析。
针对水井刮管遇阻率高、成功率低的情况,我们运用系统图表法进行了综合的因素比照分析。
水井刮管成功率低的原因
水井刮管成功率低的影响因素

责任心不强
专业技术不过硬
操作不熟练
工具
存在缺陷
设备
落后老化
流程
无洗井流程

斜井
结垢严重
2、确定要素:
从关联图中五大要素分解来看,共有7个因素出现刮管成功率低的问题。我们QC小组针对水井刮管遇阻率高、成功率低的情况,进行了详细的总结分析,找出以下影响因素,并绘制关联图分析如下:
关联图表
序号
影响因素
遇阻井次
总刮管井次
所占比率(%)
1
刮管仪器工具
15
58

2
车辆设备
3
58

3
水井流程
2
58

4
井身结构
11
58

5
岗位操作
3
58

通过以上图表及数据分析,我们QC小组对刮管遇阻的原因进行原因重要程度评价,认为重要原因有2个:
〔1〕刮管工具存在缺陷
〔2〕井身结构的问题。
成功率低的因素关联图
刮管工具
刮管成功率低
车辆设备
水井流程
井身结构
测试操作
责任心不强
技术不过硬
斜井斜度大
直井结垢严重
五、实施措施:
针对确认的要因问题,我们QC小组讨论制定了相应的措施和方法。
1、制定对策:
序号
现状
措施
目标
完成
时间
负责人
1
井身结构的问题。
上报相关专业股室寻找对策
找到对策
9月
2
工具存在缺陷
研制新型变径刮管器
提高水井刮管成功率
9月
2、按照对策实施:
实施一:我们在2009年2月1日起组织进行培训,实施图如下:
我们积极与采油股、技术监督股、地质队等专业职能部门联系,由于 井身结构问题是非可逆转变形,不易做工作,制定对策为暂时不安排斜度大的井的刮管维护工作。
实施二:制作变径刮管器
〔1〕制作模型图:我队的QC课题攻关小组的成员们在2月1日——2月30日针对水井刮管实际情况进行研究,制作出根本的结构图:
原理说明:
① 减少牙的数量,增加牙与牙之间的间距,仪器上预留较大的空间储存脏物。
② 仪器按节组装,拆装更灵活。
③ 仪器下部安装扶正器,适应斜井的刮管需要,减少遇阻情况的发生率。
〔2〕安装调试阶段:
通过分析结构图,我们在4月1日——4月30日期间在采油队水井进行实验,见安装示意图:

3、效果比照
通过PDCA循环我们定期开展QC活动,增强了职工责任心教育,并对水井刮管使用的额变径刮管器进行研制,在生产中大量运用实施,取得成功,水井刮管作业的成功率大大提高,由改良前的41%提高到改良后的74%,总效果比照图如下:
运用新仪器后,刮管效果很大改善,09年上半年刮管23井次,成功17井次,刮管成功率74%。
效果图如下:
74%
改良前


目 标

41%
70%

改良后

六、效益评估:
1、经济效益:
应用老式通径刮管器,由于器壁外表的牙过于密集,没有预留足够的容纳污垢的空间,造成每次只能将仪器下至比拟短的一段距离就必须提起,效率较低;其次,老式通径刮管器没有安装扶正器,在遇到斜井刮管工作时经常会遇到卡井的情况,无法顺利完成工作。
试验新式变径刮管器,由于每一节牙与牙之间空隙都可以根据井况进行灵活调节,为容纳污垢预留了空间,使得每次仪器可以下到较深的位置,节省了时间;其次,我们在一起底部安装了扶正器,更能适应斜井刮管的要求。
在使用装置前:%,且顺利

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  • 上传人朱老师
  • 文件大小95 KB
  • 时间2022-02-21