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⑥.2005年加—「的KMSC剪切卜模与用户提供的造型不符。 注意的问题:数控在加工操作方面需加强自检,特别是在对刀时要测量模块尺寸与图纸尺 寸是否相符,提高责任心,减少低级错误。如果在力「}工过程中发现有异常现象一定要及 时反馈,把损失降到最小。零件加工完下机床前,要核对_!二艺是否) ]比厂完整,避免
出现漏项现象。 数控在编程方面针对本_ L 序局部力 11 一仁不到位的地方要及时反馈卜道 工序协商处理解决, 加强卜下工序间的相互沟通, 提高主动性; 对难度较高的编程要加强审 核、跟踪。
2、设计•、造型质量问题
在生产加工中出现的质量问题:
① . SM 一 1351 二模型腔中有一小凸台,造型没做出,造成模具下落,修电极重 新加工型腔、刻字。 SM 一 106 冲头上型槽造型没放间隙,钳工重新修配。 SM 一 100 冲头
造型没放间隙,放不进四模,钳工重新修配
② . 第二级转动环2件,山于造型气道方孔向外偏巧 mm,造成零
件报废。
③ .ZM0604 — 14 一 32连接杆上下模4件,图纸未放缩尺,造成毛坯报废。④ .FSOO
一 64 一上下模头部形状拔模斜度应为 7 度,造型做成 10 度,造成模具焊补返修。 K 山一 155 锻模造型局部拨模斜度有误,模具焊补返修。少} J 户退回(反馈)模具质量问题:
铸模类:
① .西安小砂箱出现设计质量问题,铸模车间派人前去厂家进行修理。下箱销子长; 销套
之间配合间隙过小;底板无手把;不好起模,需增大销子导向余! ‘度。
② . N10 卜钳体、支架模具(返修两次)
字体不对,应为黑体;没有斜度,不好起模;射砂口方向不对;有 16 处倒角 R3 不对,应
为 R7 ;砂芯间隙不对;砂芯厚度尺寸不一;砂芯高度(斜度)与外型高度(斜度)不一致; 芯子下不到型腔内,四边干涉。③ .节气管(三、四缸排气管)
三缸: 1 #、 3 #芯之间定位块午涉; I #立浇底园芯头与外皮(匕下芯座)干涉(芯头
长, ,芯座短);合箱后,射砂口处 1 #、 3 #园柱芯头干涉; 4 #芯 f 司隙大,可转动; 浇口端中 43 园孔末出芯头。
四缸:防火槽三边合箱干涉; I #、 2 #射口端芯头与外皮芯配合无间隙, 造成合箱不严; 立浇卜端 1 #芯头下端外皮芯透。
锻模类:
① . SM 一 0082 锻模不好出模;尺寸 40 . 5mm 处锻件加工后无台阶,模具退 1 叫重新 下落。 SM 一 0086 锻模锻件厚度 11 、 21 、 31 尺一寸设计错,模具退回重新卜落。
② .西安壳体锻模
预锻、终锻切边凹模,山于局部设计强度不够,用户使用后模具出现断裂。设计更改凹模 尺寸,车间重新制作。
预锻模,车间在制造过程中山于局部尺寸设计更改,模具烧焊修理。用户在使用后出现掉
块(—匕下模各一处)现象,无法正常生产。公司派人前去厂家 处理解决,对模具进行修
理。
③ .突缘
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