15 万头/年生猪屠宰场废水处理工程
南通永胜环境科技有限公司
2014 年 9 月
目录
1.
工程概况
设计能力为年屠宰生猪15 万头。年生成周期为330 天。该项目在运营过 程中会产生大量的废水。根据《中华人民共和肪、碳水化合物和 皮毛等其他杂物,同时肉类加工废水的水质和水量在 24h 内变化较大,为了 防止设备的堵塞,降低生物处理设施的负荷和稳定生物处理工艺的处理效果 一些物理(如筛除、调节、撇出、沉淀、气浮等)和化学(如絮凝等)处理 法也常常与生物处理工艺结合使用,作为生物处理工艺的前的预处理。
二、生化处理工艺
肉类加工废水中污染物主要是易于生物降解的有机物,生物处理工艺最 为有效和经济,因此生物处理工艺是肉类加工废水处理采用的最普遍的主体 工艺。当前,我国对肉类加工废水处理采用的工艺基本上是厌氧与好氧相结 合的生物处理技术。其中好氧生物处理工艺根据所利用的微生物的生长形式 可分为活性污泥工艺和生物膜工艺。厌氧处理工艺按厌氧微生物的培养形式 可分为悬浮生长系统和附着生长系统。前者包括厌氧接触工艺、UASB和水解 酸化工艺,后者包括厌氧滤池和厌氧流化床等。
本方案选择较为经济且运行管理简易的水解酸化+接触氧化工艺。 其主要处理设备是水解酸化池和生物接触氧化池。这种方法在处理肉类 加工废水时,在厌氧反应中,放弃反应时间长、控制条件要求高的甲烷发酵 阶段,将反应控制在酸化阶段,这样较之全过程的厌氧反应具有以下优点:(1) 由于反应控制在水解、酸化阶段反应迅速,故水解池体积小;(2)不需要收 集产生的沼气,简化了构造,降低了造价,便于维护,易于放大;
(3)对于 污泥的降解功能完全和消化池一样,产生的剩余污泥量少。同时,经水解反 应后溶解性COD比例大幅度增加,有利于微生物对基质的摄取,在微生物的 代谢过程中减少了一个重要环节,这将加速有机物的降解,为后续生物处理 创造更为有利的条件。(4)水解酸化+接触氧化法处理中髙浓度肉类加工废水 效果比较理想,去除率均在94%以上,最髙达99%以上。要想使此方法在处理 肉类加工废水达到理想的效果时运行环境要达到下列要求:(1)酸化至关重 要,它具有两个方面的作用,其一是对废水的有机成分进行改性,提髙废水 的可生化性;其二是对有机物中易降解的污染物有不可忽视的去除作用。酸 化效果的好坏直接影响接触氧化池的处理效果,有机物去除主要集中在接触 氧化池中。(2)水解酸化+接触氧化法处理肉类加工废水受进水碱度和反应温 度的影响,最佳温度是241,最佳碱度范围是500〜750mg/L。视原水水质情 况,如碱度不足,采取预调碱度方法进行本工艺处理;若温度差别不大,运 行参数可不做调整,若温度差别较大,视具体情况而定。
接触氧化,又称淹没式生物滤池。是一种介于活性污泥法与生物滤池两 者之间的生物处理技术。与传统的连续式活性污泥法处理系统相比,具有如 下特点:(1)处理设备少,构造简单,易于操作和维修管理;(2)处理效果稳 定,产生的污泥为老化脱落的生物膜,因此絮体大,易于沉淀,出水水质好;
(3) 耐水量和有机负荷冲击。有机物的去除能力强,对冲击负荷的适应能力强;
(4) 产生的污泥量少,不产生污泥膨胀;生物含量髙,因此净化速率髙。
综上所述,拟采用的工艺流程如图1所示。
工艺流程说明
废水分别经过粗格栅,隔油池及精密格栅后,一些屠宰时产生的诸如毛
发、油脂、肉块等杂质被分离出来。隔油池及格栅表面的杂质经人工清理, 清理出来的垃圾作为固废处置,废水流入调节池。
调节池对水质,水量进行匀化调节,以便后续处理工艺在稳定的水质水 量情况下运行。
调节池中的废水经提升进入气浮池。在气浮池中废水中的一些油脂等污 染物得以进一步有效地清除。气浮产生的浮渣作为固废处置,废水流入中间 池中,再由泵提升进入水解酸化池。
水解酸化池中的兼氧微生物对废水中的可溶有机物进行降解消化,把大 分子有机物分解为小分子物质,从而改善废水的生化性。水解池出水自流进 入接触氧化池。
接触氧化池中的填料上附着着大量的好氧菌,这些好氧菌以废水中的有 机物作为新陈代谢的营养物质,最终将有机物分解为二氧化碳和水,以及生 物污泥。接触氧化池出水进入二沉池。
废水中的悬浮物在二沉池中沉淀下来,出水可稳定达标排放。
二沉池产生的生物污泥部分回流至生化处理系统中,剩余部分排入污泥 浓缩池中,经压滤后外协处置,滤液排入调节池中重新处理,杜绝了二次污 染的产生。
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