注水培训的心得体会_心得体会
长6油层注水问题的提出,源于子长采油厂屈家沟注水区3417-4采油井水淹。首先了解下针对该井的治理措施,该井含水率大幅上升后,我厂首先关闭了该井对应的两口注水井,经过一段时间观看,产水量未消失下降趋势
注水培训的心得体会_心得体会
长6油层注水问题的提出,源于子长采油厂屈家沟注水区3417-4采油井水淹。首先了解下针对该井的治理措施,该井含水率大幅上升后,我厂首先关闭了该井对应的两口注水井,经过一段时间观看,产水量未消失下降趋势;在该井堵水也未取得明显效果。为了弄清该井的来水方向,首先关停其对应的注水井3417-5井、3417-6井,在该井产水没有明显下降状况下,关停注水井范围依次扩大,当关停到3408-3和3415-9注水井时该井产水量明显削减,但依旧产水,依据此状况我们在3408-3注水井绽开调剖作业至今仍在观看中。
目前屈家沟注水区生产井还有3415-7井含水率超过90%、3419井组局部受益井含水上升快。3417-4井对应注水井示意图如下:
由于我厂长6区块注水井根本都是由生产井转注的,所以想要探究其中的缘由必需先了解长6区块的历史生产状况。长6区油井在投产时都经过压裂,
而且都是大排量、高砂比,裂缝延长较长,在生产过程中又经过重复压裂,转向压裂等多种增产措施;其次钻井时井距一般掌握在200米左右。据20XX年我厂托付大港油田钻采工艺讨论院,应用电位法井间监测技术对长6油区6口油井进展裂缝监测,成果如下表:
由以上数据可以看出在主裂缝方向上,缝长根本在100米左右,因此估算其它注水井与受益井裂缝长度之和到达或超过生产井距,所以存在注水井和受益井裂缝沟通的风险,即使没有沟通,也大大降低了注水井到受益井在平面上的有效驱油距离,使生产井含水率上升过快,过早见水。再次由于人工裂缝比拟兴旺,注水井对应的受益井变得不确定,增加了水大井的治理难度,上面的3417-4井估量便是这种状况。
经过以上对我厂屈家沟区长6油层的生产历史及现状的分析熟悉,可以认定对长6油层注水影响最大的因素在于,历史生产的大规模加砂压裂形成人工裂缝。目前存在的困难是,我们对裂缝的状况把握的比拟少,且没有行之有效的监测手段,导致我们对含水过早、过快上升的油井进展治理时,存在肯定的盲目性,在这里我提出自己一点不成熟的应对措施:
第一、在长6注水井(历史上经过大规模加砂压裂)投放多种示踪剂用以推断注水井和受益井的对应状况,进而对人工裂缝起到肯定的监测作用,此种设想存在的困难是,在一个监测区块详细投放示踪剂的种类,以及平面上采纳哪种间隔方式投放不同种类的示踪剂,再就是在受益井中取出的水样中要对全
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