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泥岩质山体高大支挡结构病害防治
摘要:泥岩属于中等膨胀土,铁路既有线路堑地段泥岩质山体多接受浆砌片石挡土墙支护,坡面土体受自然因素影响,易发生膨胀挤坏支挡结构,山体垮塌将严峻危及既有线行车平安。本文主要介绍了泥岩质山体高大支挡结/NE80°~90°、NW10°~20°/NEW77°~84°和NE20°/90°、NE16°/SE40°。
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2山体坡面病害特征及变形缘由分析
兰新线下行K37+227~K37+277左侧路堑边坡高约30m,坡脚设计抗滑挡墙(高10m,坡比1:),二级坡面接受护面墙(高5m,坡比1:),坡顶设置截水沟,同时后缘铺设防水布。现场调查发觉,沿截水沟边墙消逝长度15m、~1cm的张开裂缝,坡脚挡墙中部可见略微鼓胀变形,其坡顶处可见清晰滑面,该处山体边坡处于蠕动变形阶段。兰新线下行K37+277~K37+283左侧路堑边坡高约20m,坡脚设计挡墙(高10m,坡比1:),其上部分别接受四级护面墙,坡顶设置截水沟。现场调查发觉,~5cm宽张开裂缝,并围绕顶部护面墙延长,呈圆弧状,裂缝长20m,坡脚挡墙中部可见明显脱落掉块和鼓胀迹象,其顶部可见破损变形,该处山体边坡处于蠕动变形阶段。兰新线下行K37+283~K37+348左侧路堑边坡高30m,坡脚设计挡墙(高10m,坡比1:),二级、三级坡面接受护面墙(高6~10m,坡比1:),坡顶设置截水沟。现场调查发觉,一级挡墙5m高处消逝明显的剪出鼓胀带,砂浆勾缝脱落掉块。裂缝沿挡墙中部延长,长约25m。坡面顶部截水沟后缘3~5m处发觉明显的1~2cm宽张开裂缝,呈弧形状由山脊左侧延长至右侧,长约25m。该处山体边坡处于蠕动变形阶段,严峻危及行车平安。
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开挖山脊坡脚形成的路堑高陡边坡在经受卸载、地震和降雨下渗等不利条件影响之后,坡面岩土强度慢慢降低,风化层持续加深,最终消逝沿着风化界线发生滑动变形。坡顶后缘张开裂缝清晰,坡脚挡墙消逝明显的鼓胀开裂,坡体消逝滑移变形迹象,主要成因有以下三点:一是特殊岩土性质是边坡滑移的基础。首先,该段山体为顺倾层状产出白垩系泥岩,泥岩倾角16~20°,倾向路堑,成为边坡变形的把握因素。其次,泥岩本体强度差,中风化埋深约8~10m,岩体陡倾角节理裂隙发育,强风化岩体裂开松散,造成坡体强风化层自稳性差。再次,该地区泥岩属于中等膨胀土,雨水下渗,泥岩膨胀,挤坏支挡结构护面,消逝裂缝和鼓胀开裂变形,最终发生边坡滑移变形。二是自然因素影响。2014年5月份该地区持续降雨,伴随地表水沿张开裂隙面的不断下渗,软化泥岩,降低了岩体的力学性质,岩体简洁沿脆弱面或风化强度界线发生滑动变形。三是人类活动因素影响。铁路线自山坡前部以深挖路堑的形式通过,已挖方边坡高达25~30m,形成新的高陡临空面,受重力作用,在暴雨、地震及长期应力等不利因素影响下,坡体稳定性逐步降低,最终发生边坡滑移变形。
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3综合治理措施
依据地勘报告定性该处路堑边坡处于蠕动变形阶段,为确保既有线行车平安,应立刻实行刷方减载措施以稳定堑坡变形。但由于该处边坡为泥岩,刷方存在极大困难。因此综合考虑对一级坡面接受钢轨桩支挡,二、三级坡面拆除既有浆砌片石护面,接受锚杆框架支护,最终重新布设地表排水系统,以利坡面排水。具体实施方案为:
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在兰新线下行K37+270~K37+330左侧路堑一级平台设置3排微型钢轨桩,,钢轨桩成孔直径300mm,内置1根60kg/m钢轨,压注1:1水泥砂浆,水灰比为1:。
拆除兰新线下行K37+270~K37+320左侧一级鼓胀浆砌片石挡墙,重新浇筑C20砼挡土墙,,胸坡1:,背坡1:,,:1的反坡。
、三级坡面锚杆框架支护
拆除二级坡面浆砌片石护面墙,接受锚杆框架支护。锚杆接受Φ25mm螺纹钢,长度自下而上依次为12m、12m、9m,水平和垂直间距均为3m,倾角25°,锚杆端部设置Ⅱ型框架。×,嵌入坡面10cm,现浇C25钢筋砼。拆除三级坡面浆砌片石护面墙,接受锚杆框架支护。锚杆接受Φ25mm螺纹钢,长度自下而上依次为6m、6m、6m、6m,水平和垂直间距均为3m,倾角25°,
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