高炉带式输送机改向滚筒断轴原由解析
滚筒是带式输送机的主要部件,分为传动滚筒和改向滚筒。
改向滚筒的作用是改变输送带的运行方向或增添输送带与传动
滚筒间的围包角,它的使用寿命严重影响着输送机的正常运行。
高炉带式输送机改向滚筒断轴原由解析
滚筒是带式输送机的主要部件,分为传动滚筒和改向滚筒。
改向滚筒的作用是改变输送带的运行方向或增添输送带与传动
滚筒间的围包角,它的使用寿命严重影响着输送机的正常运行。
滚筒在运行过程中发生断裂、断轴,造成胶带扯破,高炉停产,
造成较大的经济损失。为防备此类事故再次发生,本文对滚筒断
轴原由进行解析,查找事故产生的原由,为往后的改进供给理论
依据。
一、滚筒主轴及轮毂断裂状况
滚筒大要
滚筒地址:高炉上料带式输送机拉紧滚筒。断裂地址:轮毂和轴。
轴和轮毂均为整体结构,此中轴为铸造,轮毂为铸造。
轴的直径为Φ438mm,材质为45#钢,需调质办理,HB217-
269;轮毂材质为ZG20Mn。
主轴断裂试验解析
为解析断裂原由,从主轴上截取部分轴的断面送检解析。
肉眼察看,轴的断面已经生锈,呈土黄色。断面比较平展,无显然的扯破缝。从断面上看,瞬断区位于断面心部,但已偏离
圆心;辐射区比较平展,占断面大部分,可见受力不大;裂纹源从断面上已没法清楚看到,就断裂形式推断裂纹源可能在边部。
断面经过多次磨损,局部地址存在微小的疲倦条纹,断口为疲倦断口。
取断面试样发现边部断口已经磨损,没法察看其微观容貌,未见加工刀痕。
从端口边部至心部挨次取几块金相试样,进行轴的基体材质
微察看看。试样中有硫化物、氧化物夹杂及氮化物夹杂(红棕色),
硫化物和氧化物级别不高,氮化物较严重。轴的边部为珠光体
+
铁素体+少许魏氏组织,轴的基体及心部组织均为珠光体
+铁素
体组织。从轴的边部往心部,组织变化不大,可是铁素体含量逐
渐增高。
從轴上取样,用直读光谱进行其成分测试,其成分吻合标准
GB/T699-1999中45#钢的成分要求,见表1。
经测试,轴表面硬度HBW为249、250和250,基体硬度
HBW为235、244和228,均知足设计要求。
取轴部分基体横截面进行低倍酸损害试验,查验其低倍组织。
损害后未发现气泡、裂纹等显然低倍缺点。
3轮毂的材质解析
取轮毂试样进行金相组织解析,发现轮毂中有很多的显微孔
隙和沿晶散布的夹杂物,夹杂物主要含有Al、O、S和Mn等元
素。损害后,轮毂组织为粗大的铁素体
+珠光体
+魏氏组织。
4试验结果解析
经过推断轴的断口为高周低应力疲倦断口。轴在发现断裂前可能局部已发生断裂,先断裂的断面在空气中氧化、生锈。
据图纸要求,轴需要进行调质办理。调质办理后,其边部组
织应为回火索
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