老式空压机改造方案(空压机改造案例分析).doc压缩机是为高炉提供压缩空气的动力设备,是钢铁企业冶炼生铁王艺流稈屮极其重要的设备,压缩机的工作状态不但决定着工艺质量,同时也对高炉的安全生产起着至关重要的作用。较离心式压缩机,轴流压缩机具有效率高、流最大、T况范围宽、安全可靠等优点,被大量应用于大、屮型高炉,而压缩机机组能否充分发挥应有效率,控制程序完善与否是决定性的因素。湘钢1压缩机为LI木三菱公司生产的静叶可调式轴流压缩机,其静叶及两个防喘振阀由阿斯卡尼亚液动装置驱动。此机组原控制系统为三菱公司PLC系统,由于其年代久远,自动化程度低,故障率高,可维护性茅,已严重影响到机纽•的安全运行和装置的平稳生产,厂方决定对其进行改造。文屮介绍采用先进的国产DCS系统-HOLLiASMACS-S系统实现对湘钢1压缩机组控制系统的改造。1轴流压缩机组丁艺流程湘钢1轴流机组装置是由拖动式汽轮机+轴流压缩机组成。空气经过空气过滤器进入轴流压缩机,轴流压缩机在汽轮机驱动下旋转做功,产生高压、大流最的压缩空气,再送入高炉。2轴流缩机控制系统的设计21控制系统构成控制系统采用第四代DCS系统HOLLiAS-MACS系统,系统硬件为SM系列,软件为MACSV系列。该系统由主控制器(SM203)、扩展I/O机架、防喘振控制器(YS-80)、继电快速保护冋路、工业以太网交换机、操作员站、工程师站、TSI监测仪表、硬操按钮/开关纟R成。为了保证压缩机的稳定运行和高炉的安全生产,控制系统采用冗余配置。22控制系统功能实现轴流压缩机的控制比较复杂,其控制难点主要包括:定风量/定风压调节系统控制、防喘振控制、连锁控制等。221定风量/定风压调节系统控制在高炉炼铁屮,高炉正常生产需要压缩机为高炉提供稳定的工艺特性,即压缩机需定风量/定风压运行。但在实际生产屮存在着很多干扰因索,造成了风量和风压的波动,因此需专门设置定风量/定风压调节系统对某个特定的风量或压力进行操作。其调节手段是采用控制静叶开度和改变转速相结合的方式。定风量/定风压调节系统可以通过白动或手动操作方式进行切换。手/自动切换时,由DCS输出信号驱动伺服阀控制静叶。静叶作为压缩机定风量/定压力操作的动作执行器,可以采用串级调节。串级控制系统的内环是静叶定位调节,由静叶伺服控制器、电液伺服阀、静叶位置变送器组成;夕卜环为流量/压力传感器、流量/压力控制器组成。当内环切换到串级状态时,由流量/压力控制器对比实际参数给定静叶角度设定值。静叶伺服控制器对设定值和位置反馈进行对比,输出控制信号,作用于电液伺服阀,驱动静叶伺服油缸动作,以到达设定位置。222防喘振控制喘振是压缩机特有的不正常运行工况,防喘振控制是压缩机控制的核心。该机组屮,通过YS80判断喘振。防喘振控制系统是通过对防喘阀开度的调节来完成的,-其原理为:当压缩机接近喘振工况,即出口压力接近压缩机喘振压力时,防喘振控制系统便及时将管线上的防喘振阀打开某个角度,从而使压缩机出口压力降低,进而改变压缩机的运行工况。这样就避免了压缩机进入喘振工况区。轴流压缩机的运行T况分3个区域:喘振区域、安全区域和阻塞区域。喘振线将喘振区域与安全运行区域分开,防喘振控制的目的就是防止压缩机进入喘振区域运行。通常喘振线是利川现场实测的压缩机不同喘振点所绘制出的喘振折线。在实际设计屮考虑到为防喘振控制留下足够的安全裕度而增加其安全和可靠性,下移
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