合成氨经典 事故案例分析
【大 中 小】公布人:管理员 起源: 时间:-12-23 17:05:36 浏览 1098 人次
一、氧含量超标,煤气气拒爆炸
事故经过:1986年6月22日,某氮肥厂正常生产时,1号煤气炉下行煤气阀阀杆在忽然脱落,造成该阀门不能立即关闭,使正在吹风阶段时空气经过该下行煤气阀直接进人煤气气柜,造成气柜内半水煤气中氧含量在短时间内快速上升。造气岗位并没有立即发觉,而是由变换岗位发觉触媒层温度上升,要求分析人员进行气体中氧含量分析时,%,正要向造气岗位汇报时,气柜已经发生爆炸。,落在45rn远压缩机房路边,砸死1人。一根长6m气柜放空管飞落在90m处合成塔顶上.
事故原因:操作人员未作巡回检验,未能立即发觉阀门故障,致使气柜内形成爆炸性气体,因为静电作用引发爆炸。加之分析工未能立即汇报分析数据,延误了时机,使气柜大量过氧,造成爆炸。
事故教训:煤气阀阀杆脱落是常见设备故障,假如加强巡回检验,能立即发觉,立即处理,就能够避免事故发生。分析工发觉分析数据有问题,必需立即汇报相关岗位和调度室,方便立即处理,避免重大事故发生。
二、夹套爆炸,煤气炉爆炸
事故经过:1994年4月19日,某化肥厂检修后,6号煤气炉开始制气,15分钟后煤气炉发生爆炸,4人死亡,煤气炉炉体坍塌,煤气护厂房楼面、楼顶被炸坏。
事故原因:操作人员违反操作规程,开车前未将汽包上面蒸汽出口阀和安全阀下面根部阀打开,至使锅炉夹套憋压,夹套爆裂,热汽水进人炉内,大量汽化,压力快速上升,造成煤气炉爆炸。
事故教训:严格实施操作安全规程,开车前必需仔细检验每一个应该开和关阀门。汽包蒸汽出口阀,在开车之前就必需仔细检验是否已经打开,不能等到开车后。汽包上安全阀根部阀,根据氮肥生产安全规程,不许可关闭,开车前必需严格检验,不能失误。
三、静电除尘器爆炸
事故经过:1986年8月20日,某县化肥厂在检修静电除尘器时,没有对设备进行隔离、置换,不取样分析就开始检修,当电工使用摇表测量绝缘电阻时,产生火花发生爆炸,当场死亡1人。
事故原因:该厂在检修静电除尘器时,没有对该容器进行根本隔离,即使在进出口水封处加水,不过水没有加满(水未从溢流口处流出),实际上和生产系统没有完全隔离,煤气经过进口处泄漏到容器内,和打开人孔后容器内空气混合,形成爆炸性混合气体,遇明火或静电火花,发生爆炸。
事故教训:氮肥厂脱硫静电除尘器在使用一段时间后必需进行清理。不过,脱硫静电除尘器时,必需将设备和生产系统完全隔离(进出口处加水封,并保持有溢流水),再打开人孔,用蒸汽或惰性气置换,然后再用空气置换。最终经过取样分析合格后,办理进人设备(容器)证后,并有专员监护,才能进人作业。
四、变换炉爆炸
事故经过:1991年8月6日,某化肥厂正常生产时,中变炉忽然发生爆炸,炉体拦腰炸断、炉内弊板飞出,落在35m处厂区道路上,砸死1人。爆炸气浪将饱和热水塔掀翻,压坏厂房和设备。
事故原因:经过分析,爆炸原因是设备运行时长久超温过热,(连续时间在小时以上)。引发设备局部氧化、蠕胀、裂缝,产生材料脆性蠕变断裂而爆炸。造成设备局部超温关键原因是变换炉内保温层局部损坏。
事故教训:变换炉内保温层施工时,必
合成氨典型事故案例分析样稿 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.