制造工艺优化 实现成本革新
---大忠电源车间改善方案
2012年10月
目 录
2
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改 善 思路
成 果 预 估
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问 题 概 述
一、生产工艺流程划分
第1步
第2步
第3步
成型组
插件段
装配段
.
成型组:
散热器组装方式原始,效率低下,且白胶易沾到元件引
脚,导致过波峰上锡不良;
散热器包装方式不合理,散热器成品相互堆叠,造成引
脚歪斜,插件困难;
压敏电阻、保险管需套套管,成为制约生产效率提升的
瓶颈。
.
插件段:
拉速不合理,线平衡率低,员工等待浪费严重;
部分元件如二极管、电阻需手工成型,插件困难;
PCB板元件相互干涉,导致过波峰后浮高、连焊等;
作业手法不规范,动作浪费严重;
物料架设计不合理,斜度不够;
男员工插件,女员工手指甲过长,影响插件效率;
目检2人,人力过剩。
.
装配段:
元件引脚过长,增加2人剪脚,属不必要的工序;
波峰上锡效果不稳定,执锡员4人,属人力浪费;
焊连接线6人,效率低下,工艺需变更;
检验人员3人,属于人力浪费;
橡皮筋绑外壳6人,人力浪费严重;
刷板底锡珠锡渣1人,属不必要工序;
性能测试2人,属生产瓶颈,需更改操作方式;
成品外观清洗1人,属人力浪费;
改善思路
基础改善
工艺革新
自动化、小型工装
管理机制完善
IE七大手法
改善线平衡率
消除制程八大浪费
拉速管理
PCB板合理布局
立式元件装配免剪脚
压敏、保险丝免套管
焊线工艺前置到插件段
外壳组装前移取消绑橡皮筋
成型区小型工装提升效率、保证质量
自动螺钉机提升效率
自动打胶机优化人力
测试设备解决生产瓶颈
异常工时管理办法制定
上线前准备工作管理细则
新产品导入流程制定
物料问题处理办法
QCC、细节改善活动开展
二、改善思路
按MOD法结合秒表法制定标准工时,确定标准拉速
运用IE手法、根据ECRS原则,消除制程浪费
成果小结:,合并\取消岗位节省1人;
,效率提升20%以上.
,源头保证上锡效果
,取消捆绑橡皮筋工艺
,免剪脚;
、保险丝免套管
成果小结: 、插件2人;
、装外壳1人、绑皮筋2人.
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