安庆石化化肥厂炉 1102 事故分析
安庆石化特种设备检验检测站 吴试矛
一、事故起因:
2003 年 4 月 5 日中午 12 点,安庆石化化肥厂合成车间的终脱硫加热炉(炉 1102 )对流段突然发生爆管,引起了一场大火。经消防部门
和车间职工的共同努力才将火势控制住并最终扑灭。
二、事故现象: 事后检查发现,发生爆管的部位是位于炉顶对流段南侧的进料管,该部位处于对流段炉墙外的保温箱内,爆管部位周围的几根炉管也出现 不同程度腐蚀减薄。
出现的问题很奇怪。炉子的加热用的是渣油,其中含有大量的硫,但是炉膛内的炉管并没有明显腐蚀,无论是辐射段还是对流段。而炉墙 外该管明显减薄以至于爆管(图 1、图 2、图 3)。由照片可见,该管在炉墙外的明显减薄部分仅限于保温箱内,保温箱外并无减薄。从破 口处还可见(图 4),腐蚀是在外部进行的,管子内部并没有腐蚀迹象。既然是终脱硫加热炉,就是说明炉管内是含硫的油份,但是这些 含硫油份并没有造成炉管的内部腐蚀。
三、检查与分析
经过对炉子的整体检查,发现在炉子的爆管部位,炉顶对流段南侧的保温箱的炉管进料处有一处破洞且保温棉缺损(图 5、图 6)。而在
炉子的对流段的北侧,相同部位的保温箱的盖板却是完全敞开着的,但是北侧的炉管并没有发生腐蚀。
我们知道,硫酸露点腐蚀的机理是:当燃料中含有硫时,燃烧产生的二氧化硫与可能存在的氧气结合,生成三氧化硫,进而和可能存在的 水蒸气结合,生成硫酸蒸汽。当温度低于硫酸的露点的时候,就在金属表面结露,从而对金属产生严重的腐蚀。
OS2+O2T OS 3
OS3+H2SH 2SO4
H2SO4+Fe~H 2+FeSO 4
前人的研究表明,燃料中所含的硫会有 6%〜10%在燃烧后转化成SO3,继而生成 硫酸。烟气内SO3含量越高,露点温度越高。炉管管壁
温度至少要高于烟气露点温度 25 'C才能保证不产生硫酸露点腐蚀。若燃料中 硫含量小于1%,保证炉管不被露点腐蚀的炉管管壁温度最低
应该为135 C;若燃料中硫含量为4%〜5%,保证炉管不被露点腐蚀的炉管管壁温度最低应该为 149 C ‘1 ]。这就是说,当燃料中硫含量小
于1%的时候,烟气的露点腐蚀温度为 110 'C,而在燃料中硫含量为 4%〜5%时,烟气的露点腐蚀温度为 124 'C。烟气中的硫含量越大, 所形成的硫酸露点就越高。
该加热炉使用的是渣油燃烧加热, 根据我厂质量管理部的质量简报可知, 〜 % [2] o燃烧渣油所形成的高温烟气
中含有大量的二氧化硫。由于炉内温度很高,远远高于形成硫酸露点腐蚀的温度,所以,炉膛内的绝大多数炉管没有腐蚀的迹象。但是,
由于在炉顶对流段南侧的保温箱的炉管进料处的一处破洞, 新鲜空气可以大量进入,一来降低了该处的温度,二来带入了空气中的水蒸气。
由于炉管进入炉膛处正好是钉头管,用耐火泥封堵,密闭性能不好,炉膛内的 0S2很容易溢出,从而与新鲜空气接触,形成 0S3并进而与
空气中的水蒸气结合生成 H2SO4。因为温度的降低已经正好处于硫酸露点腐蚀温度之下,所以在保温箱的破口处就形成了硫酸腐蚀,早成 了炉管的严重减薄以至于爆管。
那么,同样是与新鲜空气接触的炉顶对流段北侧被打开了保温箱,为什么没有发生硫酸露点腐蚀呢?可以考
安庆石化化肥厂 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.