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大柳塔煤矿综采面末采冒顶事故
大柳塔煤矿52304综采面末采冒顶事故
一、工程概况
工作面概况
工作面推进长度4547m,工作面长度301m,~,。末采200m范围,煤层埋深254~275m。
顶底板情况
52304工作面顶底板情况如表1所示。
表1煤层顶底板情况表
顶、底板名称岩石名称厚度/m岩性特征
~,含完整植物化石,波状层理。
直接顶粉砂岩0~,含植物化石,波状层理,泥质胶结。
伪顶泥岩0~、灰褐色,水平层理发育。
~,泥质胶结,水平层理发育,局部有泥岩、细砂岩薄层发育。
(三)工作面设备配套情况
支架:郑煤ZY16800/32/70D液压支架,~7m,工作阻力16800kN
煤机:JOY-7LS8,~7m
刮板运输机:DBT—3×1600kw
转载机:DBT700kw
破碎机:DBT700kw
(四)工作面矿压情况
初次来压:。
周期来压:,,。
二、事故经过及造成的损失
事故经过
2013年3月7日4:30分,52304综采工作面推进至距离回撤通道17m,支架增阻明显,但顶板整体完好,,具备挂网条件,开始停机挂网。由于挂网过程及随后的割煤过程中受到较多影响,至3月9日18:00点,工作面共割煤2刀60架,因工作面压力大和推进速度慢,造成了38~108#,煤机无法通过。工作面压死及冒顶经过如表1所示,压死后支架活柱下缩量如表2所示,平衡油缸活塞杆伸出量如表3所示。
表252304工作面支架压死及冒顶经过
日期时间工作面情况
3月7日4:30工作面顶板整体完好,支架增阻明显,,具备挂网条件,决定停机挂网
4:30~10:30工作面打锚索,打锚索过程中30~40#支架有轻微漏矸,
10:30~13:30上钢丝绳、拉紧钢丝绳到位
13:30~15:30运输柔性网到位
15:30~0:00组织展网、起吊、联网。50~110架活柱下沉量约300mm。
3月8日0:00~3:30联网,挂第1、2道钢丝绳
3:30~5:00正常组织生产,煤机向机尾扫底刀,由机头行驶到机尾位置,工作面30~45#、100~120#支架有漏矸,漏矸高度约5m,端面距约2m
5:00~9:00由于矸石冒落到柔性网上形成网兜,拉架困难,煤机行走缓慢,煤机由机尾行至40架向机头位置
9:00~10:0030~35#架有矸石落在网片上,导致网片无法提升到位,用导链起吊未进到顶梁上的钢丝绳,同时处理网兜内的矸石,此时50~110架活柱下沉量约800mm
10:00~10:30煤机由40架行走到机头位置,然后由机头返回,行驶至向机尾45架位置
10:30~15:00继续用导链起吊未进到顶梁上的钢丝绳,同时处理网兜内的矸石。14:00~15:00,由于40~50#溜子推不出去,煤机无法通过,气割割掉煤机机身上的工具箱
15:00~22:00继续组织生产,由于支架活柱不断下沉,煤机行走困难,有刮卡护帮板现象,22:00时煤机行走至机尾位置。50~110架活柱下沉量约1000mm。
22:00~0:00煤机停在机尾位置,气割煤机左侧调高油缸护罩和右侧调高油缸护罩的外层护罩
3月9日0:00~6:00继续气割煤机左侧调高油缸护罩和右侧调高油缸护罩的外层护罩,右侧油缸内层护罩未拆掉
6:00~9:00拆卸调高油缸护罩完毕,继续生产,煤机行驶至110架向机头位置
9:00~9:30交接班,煤机在105架向机头位置。开始生产行走至100#架时,右摇臂内层调高油缸护板发生刮卡移动,挤坏2根煤机摇臂升降油管,无法生产
9:30~15:25组织更换油管,由于护罩变形挤死阀组,无法更换,决定割掉右侧调高油缸内层护罩,然后对油管进行更换。更换油管停机时间长达6小时,70~,
15:25~16:30油管更换完毕,开机生产。煤机行至88架,护帮板刮卡严重,无法通过
16:30~18:00决定对采高低的88~50架区域进行起底放炮,同时煤机继续向机尾返回,返回过程中煤机电缆与柔性网发生刮卡,进行处理。截止到18:00时,工作面38~,煤机无法通过
表3工作面支架压死时活柱下缩量统计表
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