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石化公司换热器爆炸事故
某石化公司“”换热器爆炸事故
事故经过
某石化公司烷基铝厂E451换热器在三乙基氢化铝生产工艺中位于氢化釜和闪蒸罐之间,用于冷却氢化反应产物二乙基氢化铝,以供闪蒸器进行闪蒸。由于氢化反应后物料中含有较高比例的固态物质,主要是未反应的铝和氧化铝。在长期的连续生产过程中逐渐沉积在冷却管程内壁上(φ45㎜蛇形盘管),造成导热差和出料不畅,因此安排在停产期间清洗。
2005年6月24日,烷基铝厂由副厂长顾某和工艺工程师胡某制定了E451清洗方案。6月26日按处理方案对E451进行工艺处理,27日8时当班人员按照清洗方案对E451进行断口处理,自然氧化2小时后,%、6Mpa的氮气进行吹扫。
28日早7时30分,顾某副厂长告诉班长王某把E451排净管接好。大约上午9时左右,王某带领卢某和张某接好了排净管。9时10分左右,在现场指挥的顾某副厂长告诉王某氮气溜着,把水阀打1/4开度,向E451换热器内注水。
注水时顾某副厂长站在E451换热器厂房大门口外的2米左右,生产部长郑某站在顾某副厂长左侧不远,张某和卢某站在大门口右边,班长王某到右侧工房打开水阀后,站到大门口的左边。注水约3
分钟左右,E451换热器突然发生爆炸、着火。顾某副厂长被爆炸冲击波击倒在大门正前方7米处。厂领导及职工听到爆炸声后立即赶到现场抢救伤员,120急救车将顾某送到医院抢救,因伤势过重,顾某抢救无效,于当日9时30分死亡。事故直接损失25万元。
事故原因
E451蛇形盘管内物质为铝粉、氢气、二乙基氢化铝。管外充满导热油。二乙基氢化铝的主要特性:是无色不易挥发的油状液体,沸点为194℃,加热至120℃就会分解;遇空气即自燃并放热冒烟;易溶于己烷、汽油等溶液之中,浓度低于15%时就不会自燃,比较安全。对水或潮气非常敏感,遇水即发生剧烈放热反应并发生爆炸。
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某石化分公司烷基铝厂在清洗E451换热器时未按该厂《工艺操作规程》中所规定,第一步用“白油”清洗烷基铝,第二步再使用氮气吹扫E451换热器。
而按副厂长顾某和工艺工程师胡某制定的错误清洗方案进行清洗,即用氮气吹扫后,用冷水清洗,使未能被氮气吹扫出去的二乙基氢化铝与注入的冷水发生剧烈的放热反应发生爆炸。爆炸破坏管壁,使易燃的导热油(闪点110℃)流出,由爆炸时放出的热量点燃而发生燃烧。
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(1)烷基铝厂未认真执行公司的规章制度,没有认真按照《工艺操作规程》制定详细的风险评估和预案,清洗E451换热器方案没有审核、签发及执行者签字程序。致使《二乙基氢化铝E451换热器清洗方案》中的错误没有得到纠正。
(2)该厂管理人员和从业人员的安全意识和自我保护意识差,对从未清洗过的E451换热器,在作业中可能出现的危险估计不足,在不能确保安全的情况下,又没有采取行之有效的防范措施。
(3)烷基铝厂领导对“安全第一,预防为主”的方针没能认真贯彻落实,存在重效益轻安全的错误思想。口头上讲安全,工作中却不能认真的按工艺规程作业从而导致事故的发生。
事故责任处理
、总工程师顾某,安全生产意识淡薄,未按
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