抽油机杆泵失效分析及治理措施
王平瑞 夏红新 姚康治
摘 要 随着油田开发的深入,孤东油田已经进入了开发中后期。由于地层变化,井下液体性质的变化,井身结构的损坏等因素日趋复杂,致使油井生产管理难度增大,维护性作业井次居高不下,本文对抽油杆、泵失效的原因进行了分析,提出相应的对策,从而降低维护性作业井次,提高采油时率。
关键词 抽油井 维护性作业 采油时率
1抽油井维护性作业井的原因分析
导致维护性作业井产生的原因主要有:油管失效、抽油杆失效,抽油泵失效、井下工具失效、油井结蜡、结盐、出砂等造成油井蜡卡、盐卡、砂卡等几个方面。
(1)油井腐蚀影响。根据水质分析,高含水油井井筒中含CL—、游离CO2、S2—等腐蚀性介质,它们对井内油管腐蚀性较强,油管长期处于恶劣环境中而造成漏失。
(2)油井偏磨影响。井筒套管、抽油杆、油管变形是引起系统偏磨的根本原因。
①油井套管变形。在钻井过程中井筒本身并非完全是直井段,每一口井都存在着拐點。井筒本身由于长期受地壳变动的作用,会使原有的固井强度不同程度的受损,导致在井筒的薄弱部位引起套管变形而出现新的拐点,使井筒段出现立体“S”形结构。
②井筒生产管柱出现的变形。A井筒本身存在的不规则变形曲线,使管柱随弯就弯而变形;B采油生产过程中,受抽油机往复载荷和液柱的压力变化产生的变形;C作业时,野蛮起吊,人为造成的单根油管变形,使局部产生变形拐点。
③抽油杆柱产生的变形。抽油杆属于采油系统柔性最强的杆柱,它是极易变形的配套部件,在生产过程中杆柱的变形由以下几方面引起的:A受到管柱变形而出现的被动变形;B杆柱往复运动中,受到拉压载荷的变化会引起杆柱系统产生随机或不规则的变形;C杆柱与井口装置对中偏差较大,致使杆柱偏离油管中心而靠向油管内表面出现局部磨损。
主要表现在试压油管方面,目前油管厂试压标准已达到20MPa。而在井筒内油管受力是多方面的,比较复杂。尤其是垂直方向的拉力,对丝扣的密封性影响较大。目前部分井下在用的油管丝扣磨损严重,造成油管公扣和接箍母扣之间存在缝隙,虽然施工时使用了丝扣胶密封胶,但在每天上万次的交变载荷,在高速动载荷的冲击作用下油管发生疲劳破坏,使油管结构丧失正常工作能力,
油管丝扣的牙塑变形会使丝扣的咬合出现缝隙,使油管丝扣渗水,最终导致油管漏失。
为了保证和提高产量,生产参数往往是长冲程高冲次,但在增加产量的同时,较高的冲次加剧失稳弯曲变形和横弯曲变形偏磨的频率及偏磨的严重性,从而导致管漏。
2抽油杆泵失效的原因分析
(1)使用过程中金属疲劳破坏、腐蚀疲劳导致抽油杆断裂。抽油杆偏磨及砂、蜡、盐卡等非正常原因造成抽油杆杆身负荷过大而拉断。
(2)抽油杆脱扣。使用过程中因抽吸震动等原因造成逐渐脱扣。由于深抽井动液面低、井斜偏磨及抽吸时剧烈震动导致抽油杆非正常脱扣。
(1)地层开采条件的影响,井内腐蚀、砂泥堵、含蜡高、含盐、井斜、套管、油管及在井底绣垢等因素影响抽油泵效能。
(2)井上操作因素,胶皮、石头、扶正器碎块等异物掉入井中造成泵失效。
、结盐、出砂
影响油井结蜡的因素很多,影响油井结蜡的外因有压力、温度、原油
抽油机杆泵失效分析及治理措施 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.