试制工作总结
试制工作总结1
一、企业概况
本厂于1998年组建,建筑面积800平方米,占地面积20xx平方米,职工总人数为55人,其中管理人员5名,工程技术人员10名。我厂下设生产管理部、经营财务部、修理部。1、双头斜切锯床艺、技术、质量管理、行业标准等各类学习班。
三、试制过程中出现的问题及改进措施
虽然我们在批量试生产前做了充分的打算工作,但由于我们对塑钢窗生产技术还没有完全驾驭,对各种设备应用不够娴熟,对设备的某些性能还相识不足,在试生产过程中也遇到了一些问题。
1、外型几何尺寸不准
在焊接成窗后,发觉个别窗框、扇尺寸超差,组装成产品后缝隙过大,影响产品窗外观质量,厂技术人员对设备构造和性能进行了仔细的分析和探讨,认为造成超差的主要缘由是由于框、扇型材断面大小不一,焊熔量各有不同,经过实践渐渐驾驭各种型材下料增加焊熔量,从而解决了尺寸大小不准的问题。
2、对角线超差
在试生产时,常发觉框、扇对角线超差,造成后道工序组装时框、扇结合部位不严,发觉这一问题后,技术人员通过查找技术资料,反复进行试验探讨,对主要设备焊机的机头进行了调整,使框、扇对角线达到了技术要求,保证了产品的质量和试生产的胜利。3、异型材的焊接质量不稳定
在试生产中,我们发觉环境条件的不同,以及型材断面尺寸的不同都会干脆影响焊接的质量,为了解决这个问题,我们在焊接时,依据环境条件和型材断面的不同,相应实行了不同的工艺方法,使焊接质量达到技术要求。4、双玻出水器影响产品质量
在样窗生产时,我们采纳了传统的双玻工艺,双玻中间用双面海绵胶条粘贴,不久发觉部分样窗双玻中间出现水气。经分析探讨认为密封胶条不严,
海绵胶条吸水造成的。我们就将密封橡胶条改为玻璃胶,雨水渗透基本解决了,但出现了大风天有哨声,细致视察哨声响处发觉玻璃胶和PVC相粘性较差,因此,在大风天出现胶膜发出的声响。针对这一状况我们制定了新的工艺方法,在双玻中隔条粘贴时,隔条离玻璃边缘留2-3毫米,然后打上密封膏,待胶干后合扇,合扇接着采纳密封胶条,胶条接头处留在扇的上边缘,以防雨水渗入,经实践证明,双玻无疑水气出现和哨响出现,基本上达到中空玻璃效果,但基本造价并未上调。
四、采纳标准
1、国家建筑工业行业:JG/T3081-94《PVC塑料窗》标准;
2、GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸系列》;
3、GB8814-88《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》;
4、GB120xx《塑料门、窗用密封条》;
5、GB11793.1-89《PVC塑料窗建筑物理性能分级》;
6、GB11793.2-89《PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法》;
7、GB11793.3-89《PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法》;
8、GB7106-86《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》;
9、GB7102-86《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》;
10、GB7108-86《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》;
11、GB8484-87《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》;
12、GB8485-87《建筑外窗空气声隔性能分级及其检验方法》。
五、转批生产条件已经具备
试制工作总结 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.