朱家河煤矿“”顶板事故
12502工作面形成于矿井基建时期,当时施工切眼机尾段,多处顶煤冒落,顶部实行木垛绞架背顶。3月初采一队搬到该面进展生产。2003年3月19日凌晨2时10分,工作面机尾9米处发生顶板事故,伤亡一人。
朱家河煤矿“”顶板事故
12502工作面形成于矿井基建时期,当时施工切眼机尾段,多处顶煤冒落,顶部实行木垛绞架背顶。3月初采一队搬到该面进展生产。2003年3月19日凌晨2时10分,工作面机尾9米处发生顶板事故,伤亡一人。
一、事故经过
2003年3月19日,工作面已初采三个循环,机尾30米严峻超高,。零点班出勤47人,值班队干主持召开班前会,会上强调:工作面正在初采阶段,机尾30米超高,以前有冒顶现象,条件很差,安排有阅历的人在机尾作业,煤机割煤时,必需降低采高,走一节槽子就要停下来准时支护。班长安排分为10个茬,方某、赵某、杨某为一茬,被分在机尾最终5节槽子。23时工人更衣下井,到工作面后,跟班副队长张某、刘某,班长姚某和安检员对工作面进展了检查,安排各茬工人维护。24时左右,煤机开头从机尾20米处向机尾割煤。实行前进一节槽子,就停下来移梁支护的方法进展。当煤机割到距机尾4米处停机支护,跟班副队长刘某和班长姚某及安检员帮着移完顶梁,姚某在煤机处监护顶板,安检员和刘某帮助赵某和方某在采空区侧打带帽切顶支护,姚某看到顶板掉渣(2时10分),大喊快跑,他和安检员、刘某、赵某、方某向机尾撤出,杨某撤之不及被随之冒落的顶煤(、宽5m,厚3m)埋压。正在处理顺槽溜子的跟班副队长张某闻讯赶来,马上组织抢救,大约一小时将杨某救出,经医院全力抢救无效死亡。
二、事故缘由分析
1、直接缘由:生产区间前后绞架支护,随着推采已离层的顶煤失稳,推倒支架冒顶,杨某撤退不及被埋压致死。
2、主要缘由:
(1)此段前后为绞架区,支架稳定性差,推采时没有针对性的安全技术措施。
(2)初采时,严峻超高未实行有效措施,支护强度低。
(3)违章指挥、违章作业,未根据“作业规程”支设戗柱、戗棚等特别支护,贴帮柱数量缺乏。
3、间接缘由:
(1)该工作面形成时间较长,并且切眼机尾段在施工期间多处顶煤冒落,特殊是冒顶区前后都是绞架支护。
(2)初采初放期间现场治理较差,隐患处理不准时、不到位。视重大隐患于不见,强行生产,存在重生产轻安全思想。
(3)初采初放安全技术措施中,对绞架区支护没有针对性安全技术措施,技术治理存在漏洞。
(4)职工安全素养低,自保意识、避险力量差,冒险作业,“安全第一”思想树立不牢。
(5)班前会质量差,布置工作不细致,泛泛而说,针对采超群高、原绞架支护段存在的隐患没有强有力措施。
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