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道岔典型案例
案例一:室内道岔组合整流堆双电阻单断
调阅某站道岔动作电流曲线,发现 9#X1道岔的启动电流曲线异常,锁闭小台阶电流明显降低,(如图一)。
原因分析:
一、道岔采集方面问题,采集板件、1 / 11
道岔典型案例
案例一:室内道岔组合整流堆双电阻单断
调阅某站道岔动作电流曲线,发现 9#X1道岔的启动电流曲线异常,锁闭小台阶电流明显降低,(如图一)。
原因分析:
一、道岔采集方面问题,采集板件、采集线或厂家监测软件。
二、道岔电气特性发生变化、器材不良等原因。通知现场天窗点内检查设备,,更换处理后调动道岔观察曲线,小台阶电流恢复正常0。5A(如图二),实际测试直流表示电压升至22V左右。
(异常)
(异常)
如图一
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(恢复正常)
如图二
案例二:道岔密检器故障或室外表示电路开路
故障曲线如图一所示。这是道岔无表示故障的曲线案例,判断故障时就看小台阶,小台阶无电流(表明是室外表示电路开路),先查密检器是否卡缺口,再查表示电路,判断该道岔故障是反位扳定位时表示电路开路造成无表示。
图一 故障时道岔动作电流曲线
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电阻-二极管开路时的电流曲线
(b)正常时道岔动作电流曲线
案例三:道岔断相保护器不良
某站14#X2道岔定位到反位转动到位后,小台阶的电流不能被切断,到13s后由时间继电器切断1DQJ的励磁电路,,此曲线说明道岔转换到位后,电机已经停止转动,BHJ依旧保持在吸起状态,不能切断1DQJ的自闭电路和1DQJF的励磁电路,从而不能构通反位表示电路。经判断为该道岔的DBQ故障,在没有三相电流作用的情况下,DBQ没有及时切断供BHJ工作的电源,导致此现象的发生。更换DBQ后,道岔恢复正常.
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通常S700K型提速道岔,由于BHJ和1DQJ均具备缓放功能,从接点排接点接通到1DQJ落下大约有1.2s的时间,如下图所示。通知现场处理后得到反馈信息为断相保护器不良,更换后调动道岔曲线正常。
案例四:
某站39/43#道岔动作电流曲线异常,系第二动道岔41#定位到反位及反位到定位动作电流为2。0A,较前期电流值有升高迹象。。如下图.
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定位-反位动作电流图:
反位-定位动作电流图:
反位—定位
分析可能的原因,41#道岔性能有问题。 动作电流大,可能是转换阻力大或转辙机内部机械部件有摩卡现象。
经现场检查41#道岔电机存在不良现象,更换电机后调动道岔,,如下图。
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定位—反位动作电流图:电流0。8A且曲线平稳
反位—定位动作电流图:
案例五:
某站通过微机监测调阅发现47号道岔曲线突变异常,道岔锁闭电流高达4.19A,时间长达6。7秒,经查发现47号道岔副机电机不良,更换后道岔道岔锁闭电流恢复至1.39 A,动作时间为3。7S.更换前后对比如下图:
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案例六:
1月5日,某站7#-B机定位到反位动作电流曲线异常,调出前几日的道岔曲线发现曲线从12月29日起有异常,而且处于越来越严重的趋势.
12月31日7#-B定位到反位曲线,锁闭电流高达2。7A。。
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1月2日7#—B定位到反位曲线,锁闭电流高达2。9A.。
1月5日7#-B定位到反位曲线,,而且道岔动作时间异常达6S(注:7#-B为ZD6型道岔),如下图中红线框所示.
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分析可能的原因,1、7#道岔特性有变化,导致曲线异常;2、微机监测采集芯片特性变化造成。
通知现场信号工区检查7#道岔,得到的反馈信息为:当道岔由定位往反位转换时,尖轨与基本轨密贴后,转辙机第二组动接点要经过几秒钟才打过来,造成机内空转,原因是自动开闭器拐轴拉簧松动,经紧固调整后,道岔来回操动正常,跟踪观察道岔电流曲线恢复正常,如下图所示.
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案例七:
调阅某站道岔动作电流曲线时,发现44/46#道岔定位到反位转换电流曲线异常(下图中第二动道岔44#,且动作时间较平常超长2.5s).回放当时道岔调动站场情况,该道岔在排路进路时,转换时间长,但道岔最终操到位了,结合电流曲线,很明显道岔锁闭时存在受阻、磨卡现象。通知现场检查,反馈为滑床板锈蚀,清扫涂油后,,.
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