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综掘机技术应用资料.docx


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文档列表 文档介绍
新元矿建井期间高产高效
综掘技术的应用
我公司现担负着国家级重点工程阳泉煤业集团新元矿的建设 ,
自进入回风井平巷工程的施工以后 ,利用炮掘和耙岩机的施工方式
已无法满足新元公司的投产要求, 为早日实现投产,经多方研究论
证,并考虑到新元公司矿井断面大,巷道为半煤岩,决定运用 S200M综掘机(趴坡能力:16度;截割硬度:< 80MPA ;截割范 围: — ;宽约3 — ;功率:高速 200 KW ;低 速130KW。适用于煤巷和半煤岩巷道)。此综掘机为目前国内最先 进的综掘机,在集团公司初次投入使用。
为了高效率的利用综掘机,首先必须对立井提升系统进行改 造。立井提升系统是矿井生产的瓶颈,它的好坏,直接影响到矿井 的生产能力。新元矿回风井就是利用立井提升系统, 从井口至井底 距离为506米。原主提升采用2JK — ,电机功率 为500KW,提升容器使用1吨矿车单层双车临时罐笼,翻罐笼使 用转笼式翻罐笼,,提升钢丝绳使用18 X7— 37 —170-特,是按8个普掘工作面的生产能力设计。 如采用综掘机
施工,原有提升系统不能满足生产需要, 必须解决提升能力,因此,
经多方研究决定对提升系统进行第二次改造。 其次,需要解决综掘
机的下放问题,保证下放的安全,省时省力。再次,要解决供电、 出煤系统。最终解决快速支护、高速掘进,达到高产高效的目的。
自2004年9月份投入使用第一台 S200M综掘机,至目前已累计
投入使用三台,经过一年多的生产实践,各方面取得卓有成效的成果 平均月进
200米,最高月进尺达到 230米,80%的巷道都能达到
优良。在工程施工中基本完成了质与虽的飞跃。
第一部分提升系统的改造
首先考虑的是第一种方案:
方案1、对罐笼、套架、翻罐笼、钢丝绳、绞车全部进行更换。
即罐笼改为1吨双车双层罐笼,矿车不更换,更换套架,钢丝绳改 为 18 X7— H6 —170-特。
18々一H6 —170-特钢丝绳每米绳重 ,钢丝绳悬挂 长度为530m,,破断力为151T ;
罐笼重6T, 1T矿车自重为 ,最大载重虽为 ,
此时钢丝绳的最大静张力: +6+ (+ ) %=
2JK — 17T, > 17T,绞车不
符合要求,因此必须将绞车更换为 2JK — 4/20加强型(最大静张力为
24T)。
18々一H6 —170-特钢丝绳安全系数为:
提物料时151/=>,钢丝绳符合要求。
提人时按每罐20人每人重虽75Kg计(),此时钢丝绳最大 静张力为:+6+= 151/=>9 钢丝绳符合要求。
若采用方案1,施工工期很长,至少需要 2个月的时间,为避
免井下长期停产,制定并采用了以下方案 2:
方案2、对原有罐笼进行加固,对绞车电机、矿车、钢丝绳、 翻罐笼进行更换。绞车电机由原来的
500KW 改为800KW ,矿车
,钢丝绳改为 18 X7一巾40 —170-特
18々一巾40 —170-特每米绳重 ,钢丝绳悬挂长度为 530m,,破断力为 ; ,最 ,
此时钢丝绳的最大静张力: +3+ (+ ) X2=
< 17T,则绞车不必更换。
18々一巾40 —170-特钢丝绳安全系数为:
=>, 钢丝绳符合要求。
提人时按每罐 20人,每人重虽 75Kg计(),此时钢丝绳最
大静张力为:+3+=
=>9 钢丝绳符合要求。
500KW 电机的提升能力为 ,800KW 电机的提升能力为
,此系统静张力差为 -3- X2=,绞车静张力差
,所以更换为800KW电机能满足要求。
对罐笼的校核基本数据 :
1T矿车单层双车罐笼侧体各杆件、物理几何性质
杆件名称
型钢名称
横截面积
惯性矩
抗弯模数
内竖杆
加强槽钢14a
2
(Iy)
(Wy)
罐笼自重: Q0=3000kg
矿车自重:Q2=720kg
: Q3=2700kg
罐笼载重:Qi=2 (Q

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  • 时间2020-12-21