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2021年外输原油含水超标的原因及处理利华益原油管输.docx


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外输原油含水超标的原因及处理利华益原油管输

  外输原油含水超标原因分析及处理 1、序言 XXX站担负着4个采油队的产出液处理任务,现在我站日处理液量10900m3左右,综合含水为88%,是一座集油气水处理的集输油泵站。伴随采油井酸化、压裂、防砂和降粘剂、防蜡剂等多个作业方法的广泛应用,原油物性日益复杂多变,造成原油脱水困难,生产运行效率低,不但增加了职员的操作劳动强度。而且增加了泵的能耗、加热炉燃料消耗耗和药剂耗量。本文关键针对外输含水超标原因及处理进行深入分析,对于以后提升集输系统的生产运行效率和降低原油处理成本,提升我站标杆管理水平含有主要意义。
  2、原油处理生产现实状况 今年1-10月份,有三个月的月平均含水已经超出标杆指标标杆外输含水指标﹤%。而且上半年有4个月中均出现连续多天外输含水超出标杆含水指标,最高曾到过%。而且部分时段,电脱效果差,进出口含水差不多,严重影响到外输含水。
  三、外输原油含水超标原因分析 1、来液物性改变影响 上半年采油井酸化、防砂和药剂处理等多个作业方法的应用,出现3队、5队、6队、13+16队原油物性复杂多变,使分离器分离效果差。5队、6队来液粘度大,起泡严重,常造成份离器出油凡尔自动调整功效失控,出水含油超高,出油含水超标。13+16队三月份、五月份来液量,气量不稳定,尤其是气量忽大忽小,破坏分离器的稳定分离,另外3队五月份酸化作业井影响,分离器运行不稳定。受来油物性的影响,分离器的难破乳,分离效果不好,造成后续沉降罐过渡带大,脱水器脱水效果不理想,使外输含水连续超标。
  2、“问题”原油影响 从污油池回掺的原油;
  脱水器放出的污水;
  小贮池回收的放空油、落地油,沉降罐溢流的老化油;
  净化油罐底部不合格的回掺原油;
  罐中存放过长的老化油等,这些原油油水不易分离,破乳困难,极易造成电脱不稳,被我们成为“问题”原油。尤其是5月下旬,在处理2#罐滞留时间约1个星期的这部分“问题原油”时,脱水异常困难,脱水器脱水效果差,进口22%,出口18%,一度造成外输含水严重连续超标。
  3、脱水工艺中存在的问题 1在处理问题原油时,加入合适的药剂、碱,有利于问题原油的破乳。不过工艺步骤中,没有这套步骤。我们只是人工提些药剂从罐口加入,不能有效发挥药剂的作用。给问题原油处理造成困难。
  2卸油台打油时,进入3#分离器的液量突增,分离器沉降时间短,造成出水含油、出油含水超标。增加后续脱水负担,影响外输含水。
  3因为1-4月份天然气量少,使加热炉运行效率低,加热温度有时达不到原油处理温度要求,造成破乳困难。
  4、人员操作不稳影响 岗位人员在原油脱水各步骤中对分离器、脱水器、加热炉、外输泵等设备的调整不够精细,存在大起大落现象,造成脱水器电场波动、沉降罐沉降效果不好、原油升温不立即等异常现象,和在原油化验中也存在取样分析误差,全部会造成外输含水指标的波动。
  四、采取的方法 为降低外输原油含水超标的几率,我们依据不一样的影响原因,制订了对应的对策和方法。
  1、优化工艺设备运行,提升其运行质量 为确保每个脱水步骤的脱水质量,对工艺设备进行了一系列调整。一是三相分离器根据“因队施策”制订的调整方法,调整好每台分离器,提升其原油分离效果,为后续脱水减轻

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  • 时间2021-04-03