设备降本增效
12月份,面对严峻的环境保护形势和多种不稳定原因给生产节奏带来的影响,烧结厂沉着应对,突出关键,很好的完成了企业下达的各项指标任务。详细工作总结以下:
一、生产技术方面:
一、产、质量工作分析:
1、产量指标:12月份,烧结矿计划产量243000吨,实际完成245785吨,超计划2785吨;球团矿计划产量90000吨,实际完成吨,超计划吨。整年烧结矿计划产量2850585吨,整年累计完成2857638吨,完成整年计划的%。球团矿整年计划产量918475吨,整年累计完成吨,完成整年计划的%。
烧结生产方面,本月带烧车间克服严峻的环境保护形势、气温降低、料比结构频繁调整、原料质量波动、全外矿烧结等不利原因影响,结合原料库存优化配比,本着稳产保质的生产方针,加强原料混均,强化生产组织,狠抓配料室下料、严格控制工艺参数,完成了企业产量任务。
球团生产方面,克服了精粉质量差、配加碱精粉有害杂质多的困难,以稳定生球质量为前提,强化炉内操作,完成了全月产量任务。2#竖炉12月29日4:00左右竖炉工艺参数出现异常,组织了降燃烧室温度的方法,8:30开始停炉排料,发觉炉内导风墙北侧大面积结块,全方面组织处理,至30日20:00恢复生产,用时小时。此次内结块事故,初步分析应是有害元素和碱性元素的升高,造成了焙烧过程熔融温度的降低,在低控焙烧温度至900℃的情况下,仍有大量液相形成,造成炉内料柱出现了大面积粘结。
2、质量方面:12月份,两矿质量指标全部完成企业计划。烧结矿指标环比11月份,TFe降低%,FeO稳定率提升%,R2稳定率提升%,MgO稳定率降低%,转鼓指数平均值提升%。球团矿指标环比11月份,△Fe降低%,转鼓指数降低%。
本月带烧变料情况分析:12月3日降低5%的精粉配比,对应增加5%的硼镁铁粉,变料后白灰配比上调1%,白云石配比下调%,调整后生产参数和指标改变不大。12月10日15%配比特粉消耗完成,改配10%超特、增加5%联成澳粉;11日停配5%配比硼镁粉、减2%铁皮,改配5%横坤碱精粉、增加2%联成澳粉;变料后白灰配比下调较多,料温降低5℃以上,负压升高。13日,停配5%精粉,恒坤碱粉配比增至10%,熔剂配比深入下调,造成产能有显著的下降趋势。二烧17日、一烧19日分别停配10%超特澳粉、对应增加10%的联成混合澳粉,变料后主机参数改变不大。19日下午两带烧分别配加了5%的锦华浩为高品矿粉、同百分比降低了5%联成混合澳粉,此次变料主机负压上升显著,产能大幅下降,20日停配了10%的横坤矿粉,增加到了联成混合澳粉上,产能基础恢复正常。12月23日锦华浩为铁粉高品铁粉由5%增加至7%,对应减2%澳粉。26日因为锦华浩为铁粉含硫量较高,烟气外排超标,配比降至5%,对应增加澳粉,变料前后主机参数和烧成效果改变不大。
3、对标情况:本月烧结厂主动响应企业降本增效工作,依据企业物料评价会议精神,合理搭配料比结构,烧结消耗低品矿540kg/t矿。
二、关键工作完成情况:
1、在外部严峻的环境保护形势下,关键加强了带烧车间生产组织,实施白班压风门和停机相结合限产减排、夜间强化生产组织打产的生产方针,完成了两矿产量任务。
2、结合原料库存及高炉需求情况,组织带
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