传动系统异响问题解析
摘要】传动系统设计是影响整车NVH问题的一个
重要因素,即当激振与系统或某零部件固有频率相接近时必然会引 起共振和异响问题;本文针对某适时四驱SUV共振 异响问题进行 原因分析和对策验证,有效的解决了系统共振问题。
关键词】传动轴;驱动轴;共振;异响;模态、前言
某四驱车型在样车试制期间,发现当车辆在行驶过程中
发动机2000rpm再加速时车内出现振动、后地板及后桥存在异 响,该车型如果投放市场,必然引起顾客抱怨,影响市场 销售;经 诊断分析确定发动机的四六阶激励频率与传动轴、后驱动轴的弯曲 频率产生共振,必须针对传动轴及驱动轴采 取措施,解决振动异响 问题,本文系统地阐述了该问题的分析和解决过程。
、传动轴共振问题
在汽车行驶过程中,动力系统时刻向传动轴施加各种激
振,该款SUV车型在设计验证阶段发现发动机2000rpm左右再 加速时后地板及后桥出现振动异响,车内噪声严重增力口,难以忍 受,初步判断可能是传动轴振动导致,即通过中
间支撑传递至车身,车身覆盖件受激共振后又将振动能量传 入腔体,车辆腔体受激共振,使得车内产生难以忍受的振动
噪声;
该车底盘布置结构形式,如图1 :
通过对问题车辆传动轴、驱动轴、后主减速器壳体进行
简单频响敲击试验,发现传动轴、驱动轴、后主减速器模态 分别为 130HZHz 、 200Hz. 230HZHz ;
通过试验设备及实车测试确定原因如下:
.过人工头采集车内噪声,发现 210Hz左右存在明显异
常声能量,结合声音再现和滤波处理,确定异响问题频率为
210Hzo
.结合后桥振动测试数据,发现2100转后桥振动有明显
峰值,且与问题频率(210Hz )相吻合。
.通过实车测试, 、四档全油门加速工况,发动
机2070转左右,传动轴支架振动均存在明显峰值,四阶为
主要贡献阶次,对应频率为 138Hz,与传动轴模态(130Hz)
接近。
.针对上述现象,对后桥及其周围附件进行深入分析, 测试后桥模态和后驱动半轴模态,发现后驱动半轴和后桥
200Hz左右均存在模态,且后驱动半轴模态振动幅值为后桥振动幅 值的3. 3倍。
综上所述,初步判定发动机2000转后桥及后地板振动
异响原因如下:1 .传动轴共振通过支架传递给后地板,从而
造成车内振动噪声;,导致后桥 产生俯仰振动,进而带动中间传动轴振动产生异响。
、共振问题解决及对策方法
通过讨论确定了五个基本方向:;2.
对传动轴各万向节布置夹角进行改进,降低不等速性产生的
惯性力矩及附加弯矩;、驱动轴模态,避开发
动机常用工作范围; ,使中
间支撑固有频率对应的临界转速尽可能低于传动轴的常用
转速范围,以避免共振,保证隔振效果好; 、传
动轴、后桥上加装吸振装置,消减振动影响。
对以上几个方面进行分析确认如下,因该车型的共振激
励源是发动机,所以无法消除,
方案一无法实现;因动力总
成、后主减速器布置难以更改,
且传动轴中间支撑对应的车
身连接孔位置更改也难以实现,
所以方案二不可行;只能从
后三种方案进行分析和验证。
四、方案实施及效
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