通球打压方案
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清管
进气
泄压办理
管道强度试验不合格
合格
管道严实性试验
不合格
合格
泄压
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次高压燃气管道清管打压方案
管道清管时采用1台总容量为30立方空压机,设施地址定在曲江转盘试压
管段首端,安装发球筒,在管道尾端咸宁桥处安装接球筒,用空气推动清管球
进行清管,,清管次数暂定为三次,以检
查管道排出口无脏物即为合格。当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布或
涂白漆木靶板查验,5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。
1、检查与清管无关的其余工艺管线是否处于隔断状态以防杂物进入,
发送
装置上各连通阀门是否关闭;
2、关闭干线放空阀,打开发球筒上的放空阀进行放空,确认发球筒压力为
零;
3、打开快开盲板,装直板清管器并送至发球筒大小头处压紧;
4、关快开盲板,安装安全销,关放空阀;
5、起动空压机,发送第一枚清管器,察看清管经过指示器,确认清管器已
发出。首先发送的是软体清管器,目的是检查管道的经过性,因管道建设时间
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次高压燃气管道清管打压方案
长,内部铁锈和污垢比较多,直接用皮碗清管器阻力太大。
第二遍通钢丝刷清管器,因管道内部腐化比较严重,如不除去对今后运营
的仪器仪表都有很大的影响,钢丝刷清管器的目的就是把管壁上的铁锈彻底清
除。
第三遍再通一枚皮碗清管器,目的是把管道内最后的杂物彻底除去,这时
管道已经通畅,管道压力特别低。
1、首端清管器发出前,打开尾端放空系统。尾端排污阀连接临时排污
管
线,将污物排放到指定地址。
2、清管器进入收球筒后,开发球筒体上的防空阀直至压力为零。
3、拆下安全销,打开盲板,取出清管器并检查、查收、描述、记录(业
主、监理及施工单位负责人签字)。
4、清理排出的杂物。
1、用空压机以空气为动力源推动清管器进行清管,将速度控制在每小时1
公里左右为宜;
2、发球筒首端装有压力表,每间隔20分钟记录压力表数据,掌握清管器运
行情况,出现问题实时办理。
3、应急举措:
1)—(过弯头、穿跨越段或遇到爬坡时、管中有水等障碍物时压力可能会增大),,认为清管器遇阻,此时应采用高压压风机打高压解阻,但最
高压力不能超过管线的运行压力,如果此时还不能解阻,认为清管器遇卡。此
时应采取再装一枚带有电子发射仪的清管器,根据运行速度计算其大概地址,
用电子接受仪探测其详尽地址,管道首尾端卸压后断管解析,除去障碍。然后
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次高压燃气管道清管打压方案
对断管进行焊接,焊缝进行射线探伤、超声波探伤,合格后持续清管。
2)若出现压力长时间稳定不动,并且尾端出气很平均的情况时,借助经验可以判断清管器出现串气,此时应该加大进气量或从首端发射封堵器或再发
射一个过盈量较大的清管器。出现串气的主要原因有:进气量过小;清管器过盈量小;清管器皮碗划痕、磨损严重。
4、在中间散布监控点,以检测清管器经过的情况,实时正确的掌握清管器
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