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油井工程方案井下工艺优化设计.docx


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油井工程方案井下工艺优化设计
1、前言
采油工程方案,作为油田开发建设总体方案之一,是采油工程系 统实施决策作用的具体体现,是油田开发过程中实施配套工艺技术的 具体规划,是油田开发方案顺利实施的技术保证,在提高油田开发经 济效益中起着重油井工程方案井下工艺优化设计
1、前言
采油工程方案,作为油田开发建设总体方案之一,是采油工程系 统实施决策作用的具体体现,是油田开发过程中实施配套工艺技术的 具体规划,是油田开发方案顺利实施的技术保证,在提高油田开发经 济效益中起着重要的作用。通过采油工程方案井下工艺的优化设计, 明确技术措施、优选下入工具、提高方案设计效率等,可最大限度地 降低油田开发投资,保障产能建设的顺利实施。
目前主要存在三方面的问题,(1)方案设计中防砂泵的实际使用 需求量与库存量不匹配。随着开发末期方式的转变,油井含水上升, 出砂严重,砂卡检泵次数明显增加,造成防砂泵使用需求量大,用普 通泵代替防砂泵
会影响油井正常正常生产,缩短检泵周期,对方案设计造成很大 影响,降低了井下工具匹配有效率。(2)部分工程方案中管、杆、泵 设计不合理,降低油井产能。在工程方案中,管杆泵的组合方式是保 证油井正常生产的主要因素。在目前的方案设计中,有很多环节仅依 靠以往设计经验,未与现场生产实际相结合,无法给予油井最佳生产 参数,既会造成费电、费材,又会增大管杆偏磨、杆断(脱)等异常 倒井率,降低检泵周期。经调研,下泵深度基本沿用上周期设计,未 与油井供液能力相结合;2021 年,具有偏磨史油井检泵周期仅为 180 天,杆断(脱)倒井数128 口。(3)工程方案画图设计中图源不完整, 降低方案设计准确率和工作效率。在以往的方案中,井下工具杂且不 全,完井图中所需要的特种工具没有图源,我们不得已用标注的方式 完成设计,不仅降低方案设计的准确率,而且增加设计人员工作量。
2、主要研究内容及技术创新点
:建立井下方案防砂泵数据库,预测使用量,指导区块方案 设计。对 2016-2021 年工程方案中检、下泵使用的防砂泵进行统计, 可以看出防砂泵主要使用柔性金属泵、金属弹性泵、长柱塞防砂泵。 通过数据发现,防砂泵主要集中在锦
612 块、锦 45 块,锦 16、和锦 7,结合各区块粘度、油品性质,出砂情况,预测下一步防砂泵使用 量。
通过对比防砂泵和普通泵的使用效果,我们可以得出以下数值:
%-%、-,产液量10t的油井使用防砂 泵,%、、产液量10t的油井使用普通泵, 含砂比 的油井使用其他防砂方式。从而可以指导预测特种泵的使 用量,提高方案设计的先进性和科学性。
、优化井下管、杆、泵的匹配,提高系统效率。
针对供液能力强的井,经统计研究沉没度在350m左右泵效最高。 因此,我们将沉没度确定在300-400m之间,对有供液能力且稳定的 油井上提泵挂。减少管杆的使用量,降低成本投入與作业工作量。
针对抽油杆的合理组合,由于目前生产除抽油杆有硬伤外,极少 出现杆断问题,与理论结合后,我们推翻老经验19杆:22杆(抽油 杆直径D: mm) =4: 6,将比例重新调整,D44泵6: 4, D57泵5: 5。2021年一季度,杆断(脱)倒井数22口,同比2021年 3

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  • 时间2022-07-29
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