中国石油事故案例
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回顾事故案例 牢记事故教训消除安全隐患确保安全生产
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案例一
时间:2002年2月23日7时27分
地点:中国石油某石化公司烯烃
厂聚乙烯新生产线
事故类别:爆炸
事故性质:重大责任事故
伤亡情况:死亡8人 重伤1人
轻伤18人
直接经济损失:
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事故经过
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他们错在哪里?
(1)领导擅自决定将原设计氮气干燥系统改为热空气干燥系统。
(2)设计院在管线上设计的视镜超出标准要求,在压力容器上选用了非标准视镜。
(3)采购、质检人员没有把住质量关,购进38个伪劣视镜,其中两个视镜在没有达到设计压力时发生破裂。
(4)建设、监理单位不负责任,装置打压程序不真实,使视镜的质量问题没能在打压过程中发现。
(5)管理混乱,指挥不当。当新、老两条生产线同时反应不好,出现异常,老线停车,在没有查明原因时,新线也应停车。由于指挥不当,新线反应釜压力急剧升高,造成视镜破裂。
(6)爆炸前约12分钟时,主风机入口处的可燃气体报警器报警,但因怀疑是误报,没有及时采取有效措施。
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几点建议
(1)新建、改建、扩建装置时,应把住设计关、施工建设关、设备采购关、质量检查监理关。
(2)提高管理人员在装置出现故障时的应急指挥能力。
(3)加强操作人员责任心教育和装置各种故障处理方法培训,提高操作人员在出现各种故障时的应急处理能力。
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