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SMT贴片制程不良原因及改善对策.docx


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文档列表 文档介绍
SMT贴片制程不良原因及改善对策
D
四、缺件
产生原因
不良改善对策
1,真空泵碳片不良真空不够造成缺件;
1,更换真空泵碳片,或真空泵;
2,吸咀堵塞或吸咀不良;
2,更换或保养吸膈;
3,元件厚度检测不当或检测器不良;
3,修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测器;
4,贴装高度设置不当;
4,修改机器贴装高度;
5,吸咀吹气过大或不吹气;
5,-;
6,吸咀真空设定不当(适用于MPA);
6,重新设定真空参数,一般设为6以下;
7,异形元件贴装速度过快;
7,调整异形元件贴装速度;
8,头部气管破烈;
8,更换头部气管;
9,气阀密封圈磨损;
9,保养气阀并更换密封圈;
10,回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元件;
10,打开炉盖清洁轨道;
11,头部上下不顺畅;
11,拆下头部进行保养;
12,贴装过程中故障死机丢失步骤;
12,机器故障的板做重点标示;
13,轨道松动,支撑PIN高你不同;
13,锁紧轨道,选用相同的支撑PIN;
14,锡膏印刷后放置时间过久导致地件无法粘上。
14,将印刷好的PCB及时清理下去。
五,锡珠
产生原因
不良改善对策
1,回流焊预热不足,升温过快;
1,调整回流焊温度(降低升温速度);
2,锡膏经冷藏,回温不完全;
2,锡膏在使用前必须回温4H以上;
3,锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重);
3,将室内温度控制到30%-60%);
4,PCB板中水份过多;
4,将PCB板进烘烤;
5,加过量稀释剂;
5,避免在锡膏内加稀释剂;
6,钢网开孔设计不当;
6,重新开设密钢网;
7,锡粉颗粒不均。
7,更换适用的锡膏,按照规定的时间对锡膏进行搅拌:回温4H搅拌3-5MIN。
六,翘脚
产生原因
不良改善对策
1,原材料翘脚;
1,生产前先对材料进行检查,有NG品修好后再贴装;
2,规正座内有异物;
2,清洁归正座;
3,程序设置有误;
3,修改程序;
4,MK规正器不灵活;
4,拆下规正器进行调整。
七,浮高
产生原因
不良改善对策
1,PCB 板上有异物;
1,印刷前清洗干净;
2,胶量过多;
2,调整印刷机或点胶机;
3,红胶使用时间过久;
3,更换新红胶;
4,锡膏中有异物;
4,印刷过程避免异物掉过去;
5,炉温设置过高或反面元件过重;
5,调整炉温或用纸皮垫着过炉;
6,机器贴装高度过高。
6,调整贴装高度。
八,错件
产生原因
不良改善对策
1,机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料盒毛刷不良;
1,检查机器贴片吹气气压抛料吹气气压抛料盒毛刷;
2,贴装高度设置过高元件未贴装到位;
2,检查机器贴装高度;
3,头部气阀不良;
3,保养头部气阀;
4,人为撞板造成;
4,人为撞板须经过确认后方可过炉;
5,程序修改错误;
5,核对程序;
6,材料上错;
6,核对站位表,OK后方可上机;
7,机器异常导致元件打飞造成错件。
7,检查引起元件打飞的原因。

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  • 时间2021-08-17
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