SMT贴片制程不良原因及改善对策.pdfSMT 贴片制程不良原因及改善对
策
SMT 贴片制程不良原因及改善对策
SMT 制程不良原因及改善对策:空焊,短路,直立,缺件,锡珠,翘脚,浮高,
错件,冷焊,反向,反白/反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢
胶。
一、空焊
产生原因 改善对策
1,锡膏活性较弱; 1,更换活性较强的锡膏;
2,钢网开孔不佳; 2,开设精确的钢网;
3,铜铂间距过大或大铜贴小元件; 3,将来板不良反馈于供应商或钢网将
焊盘间距 开为 ;
4,刮刀压力太大; 4,调整刮刀压力;
5,元件脚平整度不佳(翘脚,变形) 5,将元件使用前作检视并修整;
6,回焊炉预热区升温太快; 6,调整升温速度 90-120 秒;
7,PCB 铜铂太脏或者氧化; 7,用助焊剂清洗 PCB;
8,PCB 板含有水份; 8,对 PCB 进行烘烤;
9,机器贴装偏移; 9,调整元件贴装座标;
10,锡膏印刷偏移; 10,调整印刷机;
11,机器夹板轨道松动造成贴装偏移; 11,松掉 X,Y Table 轨道螺丝进行调整;
12,MARK 点误照造成元件打偏,导致空 12,重新校正 MARK 点或更换 MARK 点;
焊;
13,PCB 铜铂上有穿孔; 13,将网孔向相反方向锉大;
14,机器贴装高度设置不当; 14,重新设置机器贴装高度;
15,锡膏较薄导致少锡空焊; 15,在网网下垫胶纸或调整钢网与 PCB
间距;
16,锡膏印刷脱膜不良。 16,开精密的激光钢钢,调整印刷机;
17,锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; 17,用新锡膏与旧锡膏混合使用;
18,机器反光板孔过大误识别造成; 18,更换合适的反光板;
19,原材料设计不良; 19,反馈 IQC 联络客户;
20,料架中心偏移; 20,校正料架中心;
21,机器吹气过大将锡膏吹跑; 21,将贴片吹气调整为 ;
22,元件氧化;
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