热轧轴承座内孔收缩工艺分析
地点:一金工技术室
参加人员:,
记录:
会议内容:会上对机加工工艺,退火工艺在各工序之间的执行情况进行分析,并提出下一步
的整改措施。
1、概况
对全部加工完后的热轧工作辐轴承座进行复检,共检查了热轧轴承座内孔收缩工艺分析
地点:一金工技术室
参加人员:,
记录:
会议内容:会上对机加工工艺,退火工艺在各工序之间的执行情况进行分析,并提出下一步
的整改措施。
1、概况
对全部加工完后的热轧工作辐轴承座进行复检,共检查了23件,有19件内孔发生了应
力收缩,〜。
影响因素
分析
结论
加工工艺流程:毛坯退火(委外)一粗加工(委外)一退火一半精加工内孔及外廓面留
余重6mm一去应力退火一精车内孔留余重
1mm一精铳外廓面及外侧面孔一钻螺纹孔并攻牙—相磨内孔一钻内孔油孔一入库。
经与宝、马钢厂制作工艺比较分析,我们的制作工艺流程上有两点不同之处:1、半精加工所留余量较大6mm(宝钢留余量2mm,马钢留余量4〜5mm);
非主因
毛坯:毛坯余量多,有铸偏现象,有气孔和
夹沙,
粗加工已解决
非主因
热处理:
1采用3次退火;粗加工后退火温度为
550~560C;半精加工后退火温度245C;
随炉冷至150C出炉;
2铸造热处理记录不全,未能提供委外铸造
退火曲线图
经与宝、马两钢厂热处理工艺比
较分析:
1、半精加工后退火温度250C随
炉降至室温(时间较长)出炉,
而我们冷至150c出炉;
2、粗加工、半精加工后退火温度
记录不全,未能证明热处理工2
主因
的执行情况。
加工应力:
1、粗加工:委外粗加工留15mm左右,
半精加工留6mm,加工量为8〜10mm;
2、半精力口工:半精力口工至精力口工量为4〜
5mm;
3、内孔精加工:内孔留余量<1mm,分两刀加工
,来回磨4次;
1、粗加工至半精加工量为8〜
10mm,分为两全二道进行切削
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