概况
挖潜改造、消除 “瓶颈”,提高装置运行可靠度
精细管理、生产受控,创出长周期运行新水平
结束语
概 况
抚顺乙烯将装置长周期运行作为实现经济效益增长的一项重要措施,强化各项基础管理,把实现“三年一修”作为一项重要内容抓实、抓好,努力消除装置长周期运行的“瓶颈”,经过几年的实践,已取得明显的效果。本次运行周期自2005年5月开工到2008年2月末因该地区外电网停电被迫停车,乙烯装置三机连续稳定运行了34个月超过一千天,创连续运行时间最长的记录。实现了完全意义上的“三年一修”,目前正向“四年一修”努力。
2005年到2008年乙烯产量情况
概 况
2005年到2008年乙烯收率情况
概 况
2005年到2008年装置双烯收率
概 况
2005年到2008年加工损失率
概 况
工艺改造说明
抚顺乙烯原设计采用美国Lummus技术生产乙烯115kt/a。 经过1996年扩能改造后,装置生产能力达到140kt/a。在2005年大检修中,立足装置三年一大修的目标,实施了一批技术含量高、影响大的项目,在检修后装置逐步走上了长周期、安全、满负荷、稳定、优化运行的生产局面。
挖潜改造、消除 “瓶颈”, 提高装置运行可靠度
1、裂解炉改造
(1)5台SRT-IV裂解炉,增加一台CBL-2型炉,降低COT,均衡双烯收率,延长烧焦时间,实现裂解炉平稳运行。
(2)裂解炉原料线腐蚀严重,成为重大安全隐患。05年检修期间,我们将全部的原料线进行了更换。
挖潜改造、消除 “瓶颈”, 提高装置运行可靠度
1、急冷改造
(1)汽油分馏塔、急冷水塔改造采用有更高效的新型填料,用于急冷油循环段,用垂直格栅填料代替角钢塔盘,以提高抗堵塞性能,降低塔的压力降,运行末期也没有明显增加。提高塔的通量。DA-101原塔顶槽盘式更换为新型槽式液体分布器,消除漏液隐患,且具有抗堵塞能力。
挖潜改造、消除 “瓶颈”, 提高装置运行可靠度
(2)急冷油过滤器FD-101A/B/C/D原设计为提篮式改为自动清焦刮刷式过滤器后,避免了由于焦粉量大,造成急冷油泵和换热器频繁堵塞,实现了自动清焦,清焦系统采用双刮刷和双刮板结构,保证清焦效果,延长过滤器的清焦周期。保证了急冷油泵的平稳运行。
挖潜改造、消除 “瓶颈”, 提高装置运行可靠度
会材料抚顺 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.